繼電保護專業技術工作總結
時間:2022-12-14 12:07:00
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2003年nn電網負荷增長快速,共24次刷新最高負荷歷史記錄。電網巨大的運行壓力,對作為電網衛士的繼電保護裝置也提出了更高的運行要求。為使繼電保護和安全自動裝置能夠穩定、安全、可靠地運行,分公司全體繼電保護工作者保持了高度的責任心,克服困難,全力以赴,按質按量完成了繼電保護的維護、搶修、技改任務,保證了電網的安全運行。現將有關工作總結如下:
一.一年工作簡況
一年來,繼電保護人員精心維護、堅守崗位,及時、準確地處理了運行中繼電保護和安全自動裝置出現的異常問題。全年共計處理二次缺陷126項,節假日搶修42次,為電網的安全、可靠運行提供了有力的保障。
一)設備運行指標公務員之家版權所有
二)主要生產技術指標完成情況
三)繼電保護及安全自動裝置定檢完成情況
繼電保護及安全自動裝置每年一次的定期檢驗是繼電保護工作的重點,對于防范事故、消除隱患、完善回路等具有積極作用。2003年的繼電保護定檢工作已按計劃100%完成。其中,完成主系統(包括110kv保護、主變、備自投、錄波器、低周減載、dwk)裝置定期校驗224套,完成10kv系統(包括10kv饋線、站變、電容、消弧線圈、10kv母聯、公共回路)裝置定期校驗692套。
通過定期校驗,共發現并更換了存在隱患或已發生故障的保護插件39件,處理二次回路異常問題6次,處理ct二次回路絕緣降低缺陷8次,較好地消除了設備和二次回路存在的事故隱患。
四)繼電保護及安全自動裝置動作情況
1.110kv線路保護共動作4次,正確動作4次,正確動作率100%,重合閘動作4次,重合成功2次,重合閘成功率為50%。
2.110kv線路備自投裝置動作3次,正確動作3次,正確動作率100%。備自投裝置的可靠運行對nn電網安全度夏和保證變電站連續供電起了應有的作用。
3.故障錄波器動作一次,正確錄波1次。
4.10kv保護動作855次,正確動作855次,正確動作率為100%;重合閘動作711次,重合成功511次,重合成功率為71.2%。
二.繼電保護及安全自動裝置現狀及運行情況分析
一)設備現狀
nn供電分公司屬下現有35座110kv變電站,各種繼電保護及安全自動裝置的數量統計如下:
二)運行情況分析
1、isa系列保護:
isa保護是我公司使用面最廣、運行時間最長的微機保護,主要型號有isa-1、isa-1h、isa-200、isa-300四個系列,共計有主變保護44套,10kv保護(包括10kv母聯保護)400套,低周減載裝置2套。各型號的數量統計如下表:
isa-1保護1992-1996年間在我公司安裝使用較多,至今共有24套主變保護、208套10kv保護在運行中。isa-1是最早期的數碼管微機保護,大部分運行時間已接近十年,保護插件內的元器件已逐漸老化,插件故障率明顯偏高。2003年,共有5套主變保護、41套10kv保護的電源插件和cpu插件發生故障需要更換。另外,isa-1保護的設計也存在不足,如其出口繼電器設計在電源插件內,若電源插件發生故障,將可能導致保護拒動或誤動。
isa-1保護的故障率逐年升高,運行維護成本不斷加大,必須逐步進行淘汰。2003年,調度中心已安排更換了oo站、oo站的isa-1保護,2004年將結合四遙改造更換oo站的isa-1保護。
isa-351d、e是isa-1h型10kv保護的換代產品,分別在oo站安裝了70套,但運行情況并不理想。主要問題是電源插件和cpu插件的故障率較高。如小塘站自1999年投產至今,其10kv2、5段的28套isa-351e保護已有16塊cpu插件因發生“eprom故障”需要更換。
2002、2003年的改造和擴建工程主要使用最新版的isa-351ea、351f型保護(351f型為測控一體化保護),共有106套。運行至今未發生保護故障的情況,但其配套使用的isa-301a型通訊管理機由于參數設置煩瑣、軟件運行不穩定已3次出現裝置死機的現象。對于測控一體化的保護來說,通訊管理機死機意味著調度人員不能準確掌握設備的運行情況且不能對10kv開關進行分、合閘操作,因此,此缺陷將使無人值班變電站的調度工作變得很被動。
isa-200、300主變保護在我公司共有18套,其運行狀況較為穩定,但插件的硬件質量一般,特別是操作插件內的繼電器較易損壞。小塘、民樂站2003年已發生2次因主變保護操作插件問題而不能進行合閘操作的情況。
可見,深圳南自所的isa系列保護雖然經過多次改版、升級,但其硬件質量仍有待進一步提高。
2、lfp(rcs)系列保護:
我公司從1999年開始使用南京南瑞繼保公司的lfp-900及rcs-9000系列保護(rcs-9000是lfp-900的換代產品)。首先是使用在網內運行經驗豐富、口碑較好的lfp-941型110kv線路保護取代ckj-4型集成保護,結果運行狀況良好。于是,從2000年開始引進該公司的測控一體化rcs-9000保護。至今,我公司共有332套lfp-900和rcs-9000系列保護在運行。其保護裝置數量統計如下:
lfp(rcs)-941型110kv線路保護性能穩定、動作可靠性高、自檢功能完善、插件工藝水平好,在我公司運行3年多未發生誤動、拒動的情況,只有2套保護因cpu故障而更換插件。
rcs-9000主變保護運行較穩定,至今未發生過設備故障。
南京南瑞繼保公司過去一直以開發、生產高壓系統繼電保護產品為主,2000年才推出配置低壓電網保護裝置的rcs-9000綜合自動化系統,因此,其低壓系統保護裝置的質量水平不如主系統保護裝置。
2001年在我公司oo等站安裝的rcs-900010kv保護兩年多來的運行狀況并不理想。出現較多的問題主要是電源插件內的雙位置繼電器hhj和“保護動作”等信號接點容易損壞,oo站在2003年的保護定檢中已因此而更換了7塊插件。
另外,與rcs-9000綜合自動化系統配套使用的rcs-9692通訊管理機運行不夠穩定,較易發生保護與rtu的通訊中斷故障。金沙、鹽步站的rcs-9692已因硬件故障更換了3塊插件和部分通訊口的芯片。
2002、2003年生產的rcs-9000綜合自動化系統(應用于oo等站)對硬件進行了改進,質量有了較大提高,以上問題已基本不再出現。
總的來說,rcs-9000保護運行穩定,硬件使用較先進的表貼工藝,軟件設計合理,廠家售后服務到位,是運行情況較好的保護系列。
3、四方公司的csc2000綜合自動化系統
我公司oo站使用的是經省公司招標進網的廣州四方公司的csc2000綜合自動化系統。從2002年12月和2003年8月oo站先后投產至今,兩站的保護裝置運行基本穩定,未發生設備故障。
但從設備投產前調試所出現的問題看,csc2000保護的軟、硬件水平并不理想,主要問題有:
(1)插件質量差,工藝粗糙。夏教站調試時,就發現主變保護及10kv保護裝置普遍存在插件插槽缺少或松動、vfc芯片松脫、裝置背板接線松動、面板復歸按鈕易壞等現象,后經廠家專門派人處理后,情況才有所好轉。
(2)部分保護的軟件設計不合理。如主變過負荷功能由差動保護實現、10kv饋線的零序保護只能選擇告警或退出(選擇跳閘功能則需要更換保護程序)、110kv線路備自投沒有低周閉鎖功能等。
(3)控制回路通過外加操作箱實現,完全脫離保護裝置。控制回路的監測只能通過操作箱內的twj、hwj繼電器實現,而不能通過保護自檢完成,降低了控制回路的可靠性。另外,該操作箱由廣州四方邦德公司自行生產(廣州四方是北京四方的分公司),其工藝水平必然比不上流水線生產的產品,質量是否過關仍需時間驗證。
(4)保護定值的控制字設置過于復雜、不夠直觀,不便于定值的整定、核對和更改。
(5)保護裝置的液晶顯示面板過小,不方便查看,且界面不夠友好。
四方公司的產品在某些方面也具有其先進性,如通訊網絡采用以太網、lonworks方式,繼保工程師站的設立等。但產品硬件質量的問題將是制約該公司產品在我公司全面推廣的主要因素。
另外,廣州四方邦德公司作為北京四方公司的分公司,主要進行圖紙設計、工程調試、售后維護等工作,并無產品設計、開發能力,其產品研發力量主要依托北京四方公司。因此,用戶工程的資料存檔、保護程序管理和備品備件配置等均須由北京四方公司完成。
4、dlp保護:
美國ge公司的dlp-a、c為早期的110kv線路保護,1992-1997年,我公司共安裝了40套該型號的保護。1999年,00站新建工程中,又與西門子綜合自動化系統配套使用了5套dlp-d型110kv線路保護。
dlp保護的優點是精度準確、硬件工藝水平高,其九十年代產品的工藝水平甚至比現在國產保護的工藝還要好。缺點是分立元件多,需外加繼電器實現同期合閘、重合閘、后加速等功能,使動作可靠性降低。另外,由于通訊規約的限制,該保護與我公司使用面最廣的dr-2000、gr-90型rtu均無法實現通訊,只能通過硬接點方式上送保護信號。
由于保護運行年限長,dlp-a、c型保護插件內的電子元件老化速度已經加快,2002年,共有2塊電源插件、1塊a/d轉換插件故障,2003年則有3塊電源插件發生故障。
另外,美國ge公司現已不生產dlp-a、c型的保護裝置,發生故障的插件需經商檢測后再輾轉回廠維修,手續煩瑣,且保護備品備件的購買也相當困難。為此,調度中心已計劃逐步淘汰此型號的保護,在此類保護未全部淘汰前,將利用更換下來的裝置作為備品備件以應付不時之需。2003年,已將00站的dlp-c保護更換為rcs-941a保護。
5、西門子sel、abb等進口保護:
我公司使用的進口保護數量統計如下表:
從多年的運行情況來看,進口保護裝置的硬件質量高、保護精度準確、出口回路可靠、裝置故障率低,運情況行較穩定。
進口保護難以解決的主要是通訊問題。由于通訊規約的差異,進口保護與國產rtu一般較難實現保護報文的收發,如abb的保護只能以硬接點方式發送保護動作信息;sel-300保護只能通過sel-2020通訊管理機進行通訊。這既不利于調度人員全面掌握現場設備的運行狀況,也由于現場遙信信號增多,使二次回路變得復雜。
另外,進口保護備品備件的購置也是一個難題。進口保護一般由經銷商,而商對專業知識知之甚少,根本無法有效建立用戶的檔案庫,而這正是用戶若干年后購置備品備件的依據。所以,運行多年的進口保護一般較難購買到相同型號、相同版本的備品備件。
鑒于以上原因,且國產微機保護的可靠性、兼容性已相當高,建議今后設備選型時不再考慮進口保護裝置。
7、備自投裝置
我公司共有30個變電站安裝了32套備自投裝置,各型號的數量統計如下:
isa-258是我公司使用最多的備自投裝置,其動作邏輯合理、功能完善、動作可靠,且程序軟件中具有低周閉鎖功能,符合我公司的運行方式要求。缺點是裝置插件故障率偏高,2003年,羅村、鹽步、海北站的isa備自投裝置共有3塊cpu插件和1塊電源插件發生故障。
rcs-9652備自投裝置硬件質量較好、精度準確、運行可靠,缺點是低周閉鎖功能需要外加繼電器實現,既增加了回路的復雜性,也降低了該功能的可靠性。
csb-21a備自投裝置的邏輯為可編程設計,通過調試人員編程可適應多種運行方式。這樣雖然增加了備自投裝置的靈活性,但同時也降低了其可靠性,因為邏輯程序由廠家人員在現場編寫、修改,既沒有對程序進行固化,也沒有經過嚴格的動模試驗,受人員主觀因素影響,其合理性必然降低,而程序修改的隨意性也相應增大。
備自投裝置關系到變電站供電的連續性,是保證用戶正常供電的重要設備,選型時應以硬件可靠、邏輯簡單、程序合理直觀為主,盡量避免使用靈活性過大、人工編程過多的備自投裝置。
8、故障錄波器
我公司已有11個變電站安裝了故障錄波器,其分布情況如下:
1997年安裝的5套錄波器經過多年的運行,已出現設備老化現象,主要表現在以下幾方面:
(1)零漂和啟動量誤差偏大。如2003年里水站錄波器定檢時,發現其cpu3的第十路模擬量通道的零漂達95ma,而a相電壓突變量啟動值誤差達5v。
(2)電源件和vfc插件極易損壞。2003年,已有8塊電源插件和2塊vfc插件故障需要更換。
(3)后臺機故障率高。松崗、獅山站錄波器的后臺機由于顯示器和硬盤故障不能正常接收錄波數據,已更換新的后臺機。
以上現象表明,早期安裝的故障錄波器的運行狀況已逐年下降,“養兵千日,用兵一時”,安裝在樞紐變電站的錄波器在電網發生故障時若不能有效啟動錄波,將失去其對電網的監測作用。因此,必須考慮盡快更換以上5套故障錄波裝置。
三.認真落實反措,保證電網安全運行
2003年,我們根據設備運行中出現的問題及時提出解決方法,努力提高繼電保護運行水平,全年共完成反措項目7項。
一)110kv線路備自投功能完善
根據佛山供電分公司調度中心的要求,為確保低周減載裝置能正確有效地切除負荷,我們對xx10個變電站的isa-258al型110kv線路備自投裝置的程序進行了升級,在裝置中增加“低周閉鎖備自投”邏輯功能。同時,在黃岐、聯新站的rcs-9652型110kv線路備自投裝置屏增加檢測110kv線路電壓的低頻繼電器,并相應增加了“低周閉鎖”壓板和回路。
二)針對isa-1保護裝置故障率偏高,且其出口繼電器故障后不能自檢告警的問題,我們在2003年的定檢方案中對isa-1保護的電源插件狀況和跳閘出口繼電器及其配線的連接情況進行重點檢查,有異常時立即更換。結果,共發現18塊電源插件存在缺陷。
三)認真組織各專業學習各級安全事故通報,積極落實通報中的反事故措施,針對通報中出現的問題,自覺聯系自身實際,及時提出解決方案。如:廣電集團第24期《安全運行簡報》的事故通報中,提到由于lfp-941j型距離保護的程序存在缺陷,導致韶關供電分公司的一條110kv線路重合閘后由于保護拒動造成越級跳閘的事故。聯系到我分公司的情況,發現xx站110kvxx線的距離保護同樣是lfp-941j型,于是馬上聯系南京南瑞繼保公司將升級后的新版程序郵寄到我公司,并安排時間對紅大線的保護程序進行了更換。在同一期的簡報中,還提到清遠供電分公司一臺北京四方公司的csr-22a主變本體保護由于二極管擊穿而導致主變保護跳閘的事故,于是,對我公司夏教、橫江變電站運行中的4臺csr-22a型主變本體保護進行了檢查,發現其使用的均為四方公司針對此問題而改進后的硬件版本,不存在二極管可能擊穿的問題。
四.改善設備運行狀況,開展技術改造工作
2003年,繼電保護專業共完成技改項目13項。通過淘汰部分運行年限較長、故障率較高的保護設備,并在部分變電站新裝10kv母聯保護和故障錄波器裝置,有效改善了保護裝置的運行狀況。主要技改項目包括:
1、安排更換了xx站的dlp-c型110kv線路保護。公務員之家版權所有
2、更換了xx的電磁型主變保護、xx站的isa-1型主變保護、xx站的isa-1型主變和10kv保護及xx站isa-1型10kv保護。
3、為有效提高電網的監控和故障記錄能力,分別在xx5個樞紐變電站安裝了故障錄波器。
4、為提高10kv饋線近端故障的后備保護能力,增加10kv母線的主保護設備,改變10kv母線故障時只依賴主變后備保護切除故障的現狀,調度中心從2001年開始逐步在10kv母聯開關上安裝保護裝置。2003年,分別在xx等9個變電站的10kv母聯開關上安裝了保護裝置。至此,我公司所有10kv母聯開關均已安裝了獨立的保護裝置。
五.發現存在問題,提高設備管理水平
1.技改工程、保護定檢等工作現場的安全問題仍需加強。由于舊站改造、保護定檢等工作現場均有運行設備,且現場的聯跳回路復雜,工作中安全措施不足夠或工作人員稍有麻痹大意都有可能引起運行設備跳閘停電的事故。因此,如何從制度上、技術上、思想上保證工程調試現場的安全是今后班組安全生產工作的重點和難點。
2.工程驗收必須實行規范化管理,二次設備安裝驗收項目和驗收表格仍需進一步完善。調度中心針對工程現場已制訂了一份詳細的驗收表格,但由于各變電站現場實際情況不同,此驗收表格仍需在實際執行中不斷滾動修編,逐步完善,以形成規范化的標準文本。
3.在變電站的日常維護、反措工作中,對二次回路進行小改造時,往往只是改動一、兩根接線,回路改動量很小,若要求設計室同步提供相應的二次圖紙有一定困難。因此,對于此類回路改動,一般是將改動部分直接畫在現場圖紙上。但回路改動后,其相關圖紙及更改方案的存檔若不及時,則會給以后的維護工作帶來困難。因此,今后需加強此類資料的規范化管理工作,保證改動前有人審核簽名,改動后有人跟蹤存檔。
4.根據廣電集團和佛山供電分公司的計劃,2004年將逐步推行設備規范化檢修abc,這對于規范設備檢修流程和試驗方法、提高設備的狀態檢修水平具有積極作用。但由于每種型號保護裝置的規范化檢修文本由不同分公司編制,其操作方法和操作步驟在我公司現場的可操作性仍有待檢驗,而我公司繼保專業已根據各變電站設備狀況制訂了詳細的定檢方案,因此,如何協調《佛山nn供電分公司2004年定檢方案》與規范化檢修文本的差異,保證規范化檢修率與定檢完成率均按指標完成,將是2004年繼保定檢工作需要重點處理的問題。
六.展望2004年,未雨綢繆早準備
1.保證定檢質量,落實反事故措施。根據反措要求,對2002年8月前投運的所有南京南瑞繼保電氣公司的lfp-941a保護版本進行升級,以改善該保護的程序邏輯。
2.針對目前緊張的供電形勢,將低頻減載、備自投等自動裝置的校驗列為2003年定檢工作的重點,提前制訂有針對性的試驗方案并抓緊落實,做到早安排、早準備,以保證安全自動裝置健康可靠運行。
3.改進部分保護及安全自動裝置的聯跳和閉鎖回路,提高裝置的動作可靠性,減少裝置拒動、誤閉鎖的可能性。如改進xx等站的110kv線路聯跳電廠線開關的回路,取消各站備自投裝置的刀閘閉鎖回路,增加穆院站備自投裝置的“低周閉鎖”投入壓板等。
4.加深繼保人員對技改工程的介入深度。從技改項目立項批復就確定項目負責人,由負責人全程跟蹤項目的圖紙設計、圖紙審核、技術交底、合同簽訂、進度安排、現場施工、竣工圖紙編制等流程,并成立施工圖紙審核小組,嚴把設計關,保證圖紙與施工現場的一致性,確保技改工程能夠環環緊扣、有條不紊地開展。
5.加強繼電保護設備缺陷的跟蹤和處理。通過對繼電保護設備缺陷的分類、整理、統計,掌握第一手的設備運行狀況資料,并形成綜合性的評價意見,為今后的設備選型、技改立項、設備運行分析提供有力依據。
6.加強對保護型號、程序版本、裝置密碼等基礎資料的收集、更新工作,保證隨時掌握所有二次設備的基本信息,為專業工作提供有用的資料支持。
7.建立繼電保護技改項目庫。通過評價分析、缺陷統計等基礎數據對繼電保護設備的運行狀況進行排序,按順序制訂改造計劃,逐步淘汰運行時間長、故障率高、可靠性降低的保護裝置。
8.修編各類二次設備的訂貨、設計、施工技術規范書,并裝訂成冊,為二次設備訂貨、施工圖紙設計、工程施工、工程調試驗收提供統一的技術標準。
9.滾動修編、不斷完善繼電保護及自動裝置的驗收表格,逐步完善工程驗收、調試的項目和流程,實現工程的標準化、規范化管理。
10.加強備品備件的管理。指定兩名兼職倉管員,專門負責定期對備品備件進行試驗、統計、故障插件返修及出入倉登記,保證搶修備品充足且可用。
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