小議客貨滾裝船電氣施工與應用
時間:2022-03-16 02:54:09
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黃海造船有限公司建造的客滾船,創造國內知名品牌,訂單數量占客滾建造市場份額70%以上,單船電纜敷設60萬米,整艘船舶建造期限,船臺期90天,下水碼頭期120天,按照傳統工藝施工,電氣施工量要滯后于節點計劃,影響整船建造進度。鑒于目前狀況,電裝分廠進行了一系類圍繞電氣施工方面的工藝革新,提高效率,加快進度建設,按照節點計劃提前23天完成了電氣施工任務,是以下幾個創新應用項目推動了格局發展。自制作的牽引電纜敷設機,是屬于電纜敷設工藝的一種創新理念,打破了純人工電纜敷設的概念,尤其適用于粗電纜的敷設,通過實踐敷設電纜驗證,施工周期縮短15~20天,勞動力縮減12人,充分體現了降本增效的實質意義。船舶電纜敷設約占電氣施工總量的1/3,放線的快、慢直接影響電纜敷設的效率,是制約生產節點的關鍵因素,由此可見改善放線工具勢在必行,我們經過揣摩和試驗改造放線支架,改橫式放線為豎式放線方式。省時、省力,放線平穩,僅需一人輕松完成。利用新式放線支架全年可節約人工成本費用17萬元左右,同時縮減了人員,減輕了勞動強度,對船舶電纜的敷設起到了推波助瀾的作用。《電纜放線支架》已申請國家專利保護。內場組裝電纜托架,角鋼支腳一直沿用電動砂輪鋸切割,效率低,危險性大,研究利用3505型鋸床創新模具工藝進行切割,在鋸床止推模上鉆孔固定一塊軌道滑板,滑板中間設計一個調節絲杠,上下松緊調整高度,絲杠底部焊接一個帶滾珠外向節圓管,增加與物件的接觸面積起壓緊作用,同時能根據切割物件高度的不同,適當的調整角度,進行3排切割時中間設計加一塊臨時壓緊板,壓緊板中心設計一個定位原點與外向節配套,均分承重力量。最大限量可同時切割60根角鋼。一臺鋸床全年提高效率53%,增效9萬多元。為分段電舾裝件的快速安裝提供了有力保障。《內場鋸床的改造利用》已申請國家專利保護。3505型鋸床創新工藝切割如圖1。船舶施工中的雷達恑、前桅幾十米高,目前已采取了高空作業平地化,在平地上預裁電纜敷設并安裝電器原件,做好強電部分的試驗工作,供油單元和機艙一層已形成了內場制作模塊方式,包括電氣、機械、管類在內場一次性安裝、試驗,驗證了外場作業內場做的優越性。整體縮短了造船周期,為黃海造船屢創新高,奠定了良好基礎。
應用效果
客滾船電氣施工規范的步驟和工藝的創新,應用在實際工作中非常重要,實現高空作業平地做,外場作業內場做,仰裝作業俯裝做,減少碼頭、船內多工種的混合作業,大大提高了生產效率,縮短了造船周期。
通過以上的論述,充分體現了合理方案在電氣施工中的重要性,結合工藝創新的應用,實踐中起到了事半功倍的效果,推動了公司的工作量前移工程健康發展,完成了一個又一個的節點計劃任務,為超前完成公司全年的計劃產值提供了有力支撐。同時此種模式也可以應用到其它類型船舶的建造。
本文作者:馮吉春王學杰工作單位:山東省黃海造船有限公司
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