加氫裂化開停車節(jié)能減排措施

時間:2022-08-05 02:38:35

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加氫裂化開停車節(jié)能減排措施

1加氫裂化停車能耗及物耗分析

由于每次裝置檢修、消缺項目不盡相同,每次裝置檢修的深度和廣度也有所區(qū)別。加氫裂化裝置一次開停車的能耗、物耗與裝置檢修項目、需要倒空的塔罐以及上下游裝置的運行狀態(tài)直接相關。對加氫裂化裝置2013年裝置消缺開停車物耗、能耗進行了統(tǒng)計。此外,做好裝置開停車前的計劃準備工作,加強精細管理,制定相應的節(jié)能減排方案和考核措施,提高員工操作技能,避免操作不當造成的不必要浪費等,都有利于降低裝置開停車中的物耗和能耗。

2停車過程中主要節(jié)能減排措施

2.1合理設定流程回收氫氣

加氫裂化裝置停車過程中反應系統(tǒng)恒溫氣提結束后,系統(tǒng)降壓過程約有100000m3純度為85%的氫氣需要排放至火炬燒掉,浪費嚴重。為降低向火炬系統(tǒng)排放量,本次裝置停車降壓時通過供氫系統(tǒng)回流壓控閥(PV1018/1028)將氫氣返回緩沖罐(FA105),再通過閥PV1027A后,至950#脫硫單元流程,將氫氣經過高壓干氣脫硫塔(DA956)至干氣回收氫氣裝置PSA500回收其中氫氣;當系統(tǒng)壓力低于1.0MPa后將PV1027A閥后流程改至燃料氣系統(tǒng),停去PSA500;壓力降至0.42MPa后,再將排放流程通過PV1027B閥改至BF系統(tǒng)。

2.2通過單向閥調向將富余氫氣并入管網

以往停車過程中,加氫裂化裝置供氫系統(tǒng)停運后,催化重整裝置300單元會有大量氫氣富余,無法通過正常流程并入管網,造成極大浪費。

2.3塔罐設備密閉蒸煮以降低現(xiàn)場異味

以往檢修過程中,塔罐設備的蒸煮都是先加插盲板隔離,在盲板處留排放口,再通入蒸汽進行蒸煮。但在盲板隔離時會有部分物料泄漏,蒸煮時又有部分油氣排入大氣,導致現(xiàn)場異味較重。本次檢修所有塔罐設備統(tǒng)一采用密閉蒸煮。以航煤塔(DA104)為例,塔倒空后向火炬系統(tǒng)蒸煮12h,利用塔頂水冷器(EA125)進行冷卻,凝液進入罐(FA126)后排至重污油系統(tǒng)DHH系統(tǒng),送罐區(qū)切水后回收物料2t。

2.4最大化回收高壓分離器物料

加氫裂化裝置冷高壓分離器FA103的主要作用就是將氣、油、水進行三相分離。在以往的倒空過程中,油相抽出口下部油料無法倒入低壓分離器FA104,混入酸水排至FA111酸水罐,造成了一定浪費。本次停車過程中反應系統(tǒng)停止注水前將高壓分離器界面設高,在系統(tǒng)降至安全壓力后將高壓分離器液面全部壓至低壓分離器FA104(物料中夾帶部分水可通過FA104排除),壓空后再將界面(水)全部壓至酸水罐,確保最大化回收高壓分離器中的物料,減少物料損失8t。

3開車過程中的主要節(jié)能減排措施

3.1利用開工蒸汽噴射泵以減少氮氣用量

因為裝置在檢修后,系統(tǒng)均存有空氣,所以在開工引入氫氣之前,必須先送入高純度的氮氣進行置換。在氮氣置換前先抽真空可節(jié)省氮氣用量。加氫裂化裝置本次檢修中在氮氣氣密結束后將反應系統(tǒng)壓力降至常壓,投用開工蒸汽噴射泵GE101將系統(tǒng)抽至負壓后再引入氮氣升泄壓置換,通過升泄壓和抽真空置換減少氮氣升泄壓置換2次,減少氮氣消耗15000m3。

3.2利用重整氫對高壓系統(tǒng)進行高等級氫氣氣密

裝置檢修后,要檢查設備及管線法蘭聯(lián)系處有無泄漏,故需要進行氣密檢驗。在以往開車氫氣氣密過程中,都是使用1000單元制氫裝置的2.0MPa等級氫氣,用壓縮機逐級升壓進行氣密,而催化重整裝置300單元有大量氫氣(5.2MPa)富余需要排放至火炬,造成了極大的浪費。本次裝置開車過程中引300單元氫氣,通過壓控閥PV1018/1028減壓進行氣密,推遲1000單元氫氣引入時間,高等級氫氣氣密通過后再啟動氫氣增壓壓縮機GB104。通過引入300單元氫氣開車,減少重整氫氣排放約320000m3;推遲1000單元提負荷時間50h,節(jié)約天然氣約94500m3;推遲GB104開機42h,節(jié)電約103320kW•h。

4存在的問題

為了降低開車過程中高壓干氣排放量,裝置開停車方案中規(guī)定當?shù)蛪悍蛛x器(FA104)、脫戊烷塔(DA101)壓力大于0.8MPa后,將干氣改至高壓干氣脫硫塔(DA956)處理,脫硫后干氣并入燃料氣管網,最大化回收干氣。然而由于950單元胺液循環(huán)泵GA953腐蝕較嚴重,造成胺液循環(huán)量不足,影響了加氫裂化高壓干氣的并入,造成加氫裂化高壓干氣長時間排放,比正常開車向火炬多排放152.1t干氣。這也提醒我們在今后裝置開停車前,一定要加強設備檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,防止因設備原因影響裝置開停車計劃進度。

5結論

通過采用合理設置流程減少氫氣排放、密封蒸煮降低現(xiàn)場異味、利用密度差最大化回收物料、利用開工蒸汽噴射泵減少氮氣用量、利用重整氫進行氫氣氣密以及維持反應器器壁溫度等措施,在開停車過程中減少了物料的排放、降低現(xiàn)場異味,提高了裝置開車速度,減少物料損失和燃料使用量,取得了良好的經濟效益和社會效益。

作者:王國榮 單位:中國石化揚子石油化工有限公司