煤礦瓦斯氧化工程應(yīng)用安全要求

時間:2022-04-11 05:26:44

導(dǎo)語:煤礦瓦斯氧化工程應(yīng)用安全要求一文來源于網(wǎng)友上傳,不代表本站觀點,若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師,歡迎參考。

煤礦瓦斯氧化工程應(yīng)用安全要求

乏風(fēng)輸送

乏風(fēng)輸送的關(guān)鍵是輸送管道與擴散塔連接方式的確定。該礦主要通風(fēng)機為軸流式風(fēng)機,鋼筋混凝土立式擴散塔,按可全部取氣利用乏風(fēng)方式設(shè)計,設(shè)計原則要求如下:首先保證現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng)的正常運行。一是保證礦井通風(fēng)能力,滿足通風(fēng)量要求;二是實現(xiàn)2臺主要通風(fēng)機的正常切換運行;三是當(dāng)需要時,保證及時切換到主要通風(fēng)機反轉(zhuǎn)從擴散塔實現(xiàn)向井下反送風(fēng)的需要;四是保證在出現(xiàn)最不利的情況下,不能“憋”主要通風(fēng)機(GAF25-11.8-1型軸流式通風(fēng)機最大背壓不大于2455Pa)。其次還要考慮到為10臺氧化裝置輸送乏風(fēng)的經(jīng)濟性,即盡量利用主要通風(fēng)機的風(fēng)力,減小氧化裝置引風(fēng)機的功率消耗。基于以上要求,采取以下設(shè)計方案:1)結(jié)構(gòu)設(shè)計如圖2所示,在兩擴散塔出口分別設(shè)置電動百葉閥,從平行于兩擴散塔連線的擴散塔側(cè)面開長槽形取氣孔,以保證擴散塔的結(jié)構(gòu)強度和穩(wěn)定性。兩擴散塔引出管道上分別設(shè)置電動百葉閥,切換兩擴散塔的風(fēng)流。兩引出管道向下接入地面以下用磚混結(jié)構(gòu)建成的乏風(fēng)主巷道。兩分支管道截面積滿足風(fēng)流速度不大于25m/s的要求,地下磚混結(jié)構(gòu)乏風(fēng)主巷道為3.5m×4.0m,滿足乏風(fēng)流速不大于15m/s。圖2乏風(fēng)取氣方式示意圖2)控制思路設(shè)計如圖3所示,系統(tǒng)由百葉閥、電磁離合器、電動機、連鎖控制系統(tǒng)、壓力傳感器等組成,電磁離合器設(shè)置在百葉閥與電動機之間。正常工作過程:首先為在用的擴散塔電磁離合器供電,將電動機與百葉閥連接,百葉閥投入使用;根據(jù)擴散塔內(nèi)的乏風(fēng)壓力自動調(diào)節(jié)百葉閥的開度,匹配氧化裝置的供氣需求,保證擴散塔內(nèi)壓力不小于“0”;當(dāng)需要切換另一臺主要通風(fēng)機運行時,先將對應(yīng)于該主要通風(fēng)機的電磁離合器上電,使這套系統(tǒng)投入運行狀態(tài),后將對應(yīng)于原運行主要通風(fēng)機的電磁離合器電源切斷,其他相應(yīng)工作環(huán)節(jié)置于停運狀態(tài);當(dāng)井下需要由主要通風(fēng)機反送風(fēng)時,由電動機將百葉閥置于全開狀態(tài);百葉閥從全開到全關(guān)或全關(guān)到全開狀態(tài),用時不超過2min。圖3乏風(fēng)取氣利用安全控制框圖當(dāng)出現(xiàn)非常情況時(如電控停電、電動機機械故障等),連鎖控制系統(tǒng)感知擴散塔內(nèi)的風(fēng)壓過高(如超過1.5kPa后),連鎖控制系統(tǒng)發(fā)出指令通過電磁離合器將電動機與百葉閥分開,百葉閥在主要通風(fēng)機通風(fēng)風(fēng)力的作用下全部開啟;如需要向井下反送風(fēng),而此時百葉閥電動傳輸系統(tǒng)故障不能打開,則由連鎖控制系統(tǒng)感知擴散塔內(nèi)的負(fù)壓,由連鎖控制系統(tǒng)發(fā)出指令通過電磁離合器將電動機與百葉閥分開,百葉閥在主要通風(fēng)機通風(fēng)負(fù)壓作用下將百葉閥吸開。另外,在進入每臺氧化裝置的乏風(fēng)分支管道上設(shè)置的脫水過濾器具有二位三通閥的功能。氧化裝置正常工作時,抽排瓦斯與乏風(fēng)混合氣體通過此設(shè)備進入氧化裝置。當(dāng)百葉閥不能正常工作,并且氧化裝置不工作時,可切換到排空通道,使此設(shè)備不能切換,因為氧化裝置本身是一個通道,也不會造成管道“憋壓”現(xiàn)象。

乏風(fēng)從擴散塔送入地下主巷道,主巷道深3.5m、寬4m、總長82m,分支巷道深3.5m、寬2.2m、總長70m。通過管道水力計算,乏風(fēng)輸送的沿途總壓降不大于0.2kPa。對應(yīng)于每臺氧化裝置,從巷道頂部開孔,以Φ1600mm的管道將乏風(fēng)送至脫水過濾器,如圖4所示。1—乏風(fēng)分支管道;2—脫水過濾器;3—引風(fēng)機;4—過渡管道;5—過渡管道支架;6—氧化裝置。

抽排瓦斯輸送及與乏風(fēng)摻混

一套瓦斯?jié)舛葯z測分配輸送控制系統(tǒng),實時檢測各抽放系統(tǒng)瓦斯?jié)舛龋瑢舛却笥诘扔?%的瓦斯送入瓦斯內(nèi)燃機發(fā)電的公共管網(wǎng),濃度小于8%的瓦斯送入氧化裝置發(fā)電的公共管網(wǎng),之后按照AQ1078—2009《煤礦低濃度瓦斯與細(xì)水霧混合安全輸送裝置技術(shù)規(guī)范》[3]等低濃度瓦斯發(fā)電的系列安全標(biāo)準(zhǔn)要求,將這部分抽排瓦斯送入氧化裝置附近的Ф1000mm低濃度瓦斯公共管道。2.2抽排瓦斯與乏風(fēng)摻混抽排瓦斯與乏風(fēng)摻混采用一套如圖5所示的模塊化瓦斯添加系統(tǒng),其主要部件是阻火泄爆器5、快速切斷閥8、電動調(diào)節(jié)閥10、機械關(guān)斷閥13。1—手動蝶閥;2—壓力變送器;3—濃度取樣管;4—電動調(diào)節(jié)切斷閥;5—阻火泄爆器;6—底盤;7—壓力表;8—快速切斷閥;9—電氣控制系統(tǒng);10—電動調(diào)節(jié)閥;11—撓性橡膠接頭;12—電磁閥;13—機械關(guān)斷閥。圖5抽排瓦斯添加系統(tǒng)1)阻火泄爆器:除符合AQ1072—2009《瓦斯管道輸送水封阻火泄爆裝置技術(shù)條件》[4]的規(guī)定外,還具有保持阻火液面高度的自動控制功能,并內(nèi)置金屬絲絨,兼具瓦斯過濾、脫水及阻火功能。2)快速切斷閥:采用電磁控制,正常工作時手動將閥門開啟,通電吸合保持開啟狀態(tài);失電后電磁力消失,在重力作用下快速切斷閥在1.5s內(nèi)切斷抽排瓦斯通道。3)電動調(diào)節(jié)閥:根據(jù)氧化裝置設(shè)定的抽排瓦斯與乏風(fēng)混合后的濃度,自動實現(xiàn)電動調(diào)節(jié)該閥開度。4)機械關(guān)斷閥:由抽排瓦斯與乏風(fēng)混合增壓后的氣體壓力將該閥開啟,當(dāng)混合后氣體壓力消失或降低到一定數(shù)值后,在閥芯重力、復(fù)位彈簧力及抽排瓦斯壓力的共同作用下,15s內(nèi)關(guān)閉抽排瓦斯供給。該閥實現(xiàn)抽排瓦斯與乏風(fēng)聯(lián)動供給,保證在沒有乏風(fēng)進入氧化裝置時,抽排瓦斯不會單獨進入氧化裝置。當(dāng)系統(tǒng)電動調(diào)節(jié)閥10不能正常調(diào)節(jié)抽排瓦斯摻混量,摻混后的甲烷濃度超出設(shè)定值時,快速切斷閥8動作,切斷瓦斯添加。氧化裝置啟動開機運行時,機械關(guān)斷閥13保證抽排瓦斯與乏風(fēng)同時進入氧化裝置;當(dāng)由于各種原因,乏風(fēng)不能進入氧化裝置(即引風(fēng)機失壓),其會動作,保證抽排瓦斯不會單獨進入氧化裝置引起可能的爆炸危險。另外,阻火泄爆器5保證一旦氧化裝置出現(xiàn)危險,將阻止火焰向抽排瓦斯輸送管道回傳,保護礦井抽排系統(tǒng)的安全。

外部條件缺失安全保護

設(shè)置水質(zhì)硬度在線監(jiān)測報警裝置,當(dāng)水質(zhì)硬度超限時,報警系統(tǒng)發(fā)出聲光報警信號。2)設(shè)置備用水箱或水池,當(dāng)液面低于設(shè)定值時,應(yīng)能發(fā)出聲光報警信號。停水保護1)設(shè)置備用水箱。保證容量不小于氧化裝置1h的額定蒸汽流量,并有防凍措施。2)外部水源停止供給時,發(fā)出聲光報警信號,在3s內(nèi)切斷抽排瓦斯通道的同時切斷抽排瓦斯與乏風(fēng)混合進入氧化裝置的通道。停電保護1)如項目外部大網(wǎng)停電故障失電,抽排瓦斯添加系統(tǒng)在1.5s內(nèi)自動切斷抽排瓦斯添加通道,同時由脫水過濾器切斷抽排瓦斯與乏風(fēng)混合進入氧化裝置的通道,并手動關(guān)閉抽排瓦斯通道上的閥門。10min內(nèi)啟動備用的1臺260kW的自動化柴油發(fā)電機組為供水系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、照明系統(tǒng)等提供應(yīng)急電源。2)如引風(fēng)機電源失電或故障停運,抽排瓦斯添加系統(tǒng)在1.5s內(nèi)自動切斷抽排瓦斯添加通道,同時由脫水過濾器切斷抽排瓦斯與乏風(fēng)混合進入氧化裝置的通道,并手動關(guān)閉抽排瓦斯通道上的閥門。

大佛寺瓦斯氧化發(fā)電工程運行情況

一期項目于2011年5月開始建設(shè),2011年11月建設(shè)完成,2012年3月完成氧化裝置主體的調(diào)試,各項性能指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計要求。2012年7月單臺氧化裝置并氣并網(wǎng)發(fā)電成功,2012年8月實現(xiàn)5臺氧化裝置全部并氣并網(wǎng)發(fā)電,正常商業(yè)化運行,礦井主要通風(fēng)機工作正常,各項保護措施通過模擬試驗證明安全有效。氧化裝置在額定狀態(tài)下運行,汽輪機發(fā)電3200kW以上。在項目試驗調(diào)試過程中曾出現(xiàn)氧化裝置風(fēng)量偏小(最大45000m3/h),通過更換引風(fēng)機,采用變頻控制,單臺氧化裝置最大風(fēng)量達(dá)70000m3/h,引風(fēng)機功耗136kW,超設(shè)計值10000m3/h。在設(shè)計風(fēng)量60000m3/h時,引風(fēng)機功耗90kW,在設(shè)計功耗范圍內(nèi)。應(yīng)用現(xiàn)場由于其他工程作業(yè)和雷電各造成一次項目主供電箱變停電事故,瓦斯添加系統(tǒng)各部件可靠動作,保護了氧化裝置和礦井的安全。同時,啟動備用電源,在設(shè)計的保安時間內(nèi),切換給水泵供電,保證了氧化裝置上的汽包液位在安全范圍內(nèi)。

1)大佛寺煤礦是國內(nèi)第1個瓦斯氧化發(fā)電的示范項目,也是第1個抽排瓦斯和乏風(fēng)全部利用,實現(xiàn)瓦斯“零排放”的生產(chǎn)礦井。通過工程配套設(shè)計、建設(shè)和項目運行,證明乏風(fēng)取氣方式、輸送以及與抽排瓦斯的摻混是安全可靠的,沒有對礦井風(fēng)排系統(tǒng)和瓦斯抽放系統(tǒng)帶來不利影響。2)目前我國煤礦風(fēng)井主要通風(fēng)機大多采用對旋式軸流風(fēng)機,擴散塔大多為臥式金屬結(jié)構(gòu),可參照此方案設(shè)計建設(shè)。根據(jù)當(dāng)?shù)氐匦螚l件,主體輸送管道可在地下敷設(shè),也可由架空管道輸送到氧化裝置附近。主體管道可以是磚混結(jié)構(gòu)的,也可以是玻璃鋼等非金屬材料制成的,還可以是金屬框架結(jié)構(gòu)的。3)為便于在煤炭行業(yè)推廣應(yīng)用瓦斯氧化工程建設(shè)項目,建議盡快出臺行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

本文作者:馬曉鐘工作單位:勝利油田勝利動力機械集團有限公