醋酸正丙酯生產工藝論文

時間:2022-05-08 02:51:05

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醋酸正丙酯生產工藝論文

1醋酸正丙酯現有生產工藝存在的缺點

1.1物料損耗量集中在酯化和蒸餾分離部分,其收率分別94.8%和97.8%,物料損耗的原因是酯化部分的水相采出與蒸餾分離部分的廢水排放。在現有醋酸正丙酯生產工藝中,物料損耗比較嚴重,整體生產效率不高,影響了醋酸正丙酯的生產,制約了生產的正常進行,不利于推廣和普及。因此,在工藝改進中,必須將降低物料損耗作為重點。

1.2傳統工藝中醋酸正丙酯有較高的收率,是以大量的頭餾分返回酯化塔的反應釜為代價的,由于頭餾分中含有高比例的醋酸正丙酯,降低了反應的轉化率。傳統工藝中的醋酸正丙酯之所以收率較高,是基于大量消耗原料而產生的。基于醋酸正丙酯的生產實際,這種生產方式整體效率并不高,應得到及時改善,并于生產效率的提高。

1.3由于整個工藝是間歇操作,每次操作都有廢酸及廢液排放,總廢液量較大,增加了運行成本。傳統生產工藝的操作間歇比較多,排出廢液量也較多,使生產生本直線上升,既影響了生產效率,同時也制約了生產運行。因此,如何減少中間間歇,是提高生產效率的關鍵。

2醋酸正丙酯生產工藝優化需要滿足的工藝條件

2.1酯化塔工藝的工藝條件分析

塔釜預置500mL冰醋酸和濃硫酸,其中催化劑在3%-4%以內,加熱酯化塔塔釜,當塔釜溫度上升至80攝氏度時,向塔內連續加入正丙醇和冰醋酸,塔頂連續得到粗酯產品。在酯化塔工藝中,只有滿足了上述參數,才能提高工藝質量,達到滿足生產需要的目的。

2.2加鹽萃取工藝的工藝條件分析

萃取劑與酯化塔頂采出的粗酯比例為3:1,分別進入萃取塔,連續相為萃取劑,萃取劑為近飽和的醋酸鉀水溶液。在加鹽萃取工藝中,嚴格控制萃取劑比例,是保證生產正常進行的關鍵。基于這一認識,加鹽萃取工藝重點在于萃取劑的投放比例。

2.3間歇精餾工藝的工藝條件分析

采出頭餾分階段:塔頂溫度82-100攝氏度,采出產品階段:塔頂溫度100攝氏度,塔釜溫度102攝氏度左右,醋酸正丙酯收率為97.12%。在間歇精餾工藝中,反應塔中的溫度是決定整個生產過程的關鍵要素,只有保證反應塔中的溫度滿足實際需求,才能提高生產效率。

3醋酸正丙酯生產工藝優化過程總結

通過對醋酸正丙酯生產工藝進行優化,醋酸正丙酯在生產效率和產品質量方面有了較大提高,優化后的生產工藝取得了積極的應用效果,具體表現在以下幾個方面:

3.1優化后的生產工藝降低了物料消耗

基于傳統工藝物料消耗較多的缺陷,在工藝優化中,對物料消耗進行了明確要求,并通過優化工藝流程,充分滿足工藝條件,使整個生產過程得到了有效的控制,進一步降低了物料的消耗,滿足了生產需要,使整體物料消耗能夠在可控的范圍之內,保證物料消耗得到持續降低。

3.2優化后的生產工藝減少了排出廢液量

傳統生產工藝的缺點主要為間歇次數多,排出廢液量多,對環境產生污染大。通過對工藝的改進和優化,排出的廢液量得到了有效控制,對滿足生產要求和減少對周邊環境的污染起到了積極的促進作用。因此,減少了排出的廢液量,是生產工藝優化的主要成果之一。

3.3優化后的生產工藝提高了生產效率

通過對傳統生產工藝的優化,醋酸正丙酯在生產過程中的物料消耗進一步縮小,單位物料產出的合格產品數量更多,生產流程得到了有效優化,整體生產效率滿足了生產需要。因此,優化后的生產工藝對提高生產效率具有重要的促進作用,對醋酸正丙酯的生產意義重大。

4結語

通過本文的分析可知,結合醋酸正丙酯生產實際,生產工藝的先進性是決定醋酸正丙酯生產效率和產品質量的關鍵。只有不斷提高生產工藝的科學性和合理性,并加強生產工藝的操作性,積極對生產工藝進行優化,才能保證醋酸正丙酯生產有效進行。為此,在醋酸正丙酯生產過程中,應對生產工藝優化引起足夠的重視,并對現有工藝的缺陷進行認真分析,同時積極進行工藝試驗,分析工藝優化需要滿足的工藝條件。最后,對工藝優化效果進行總結,分析工藝優化的優點,保證工藝優化取得實效。

作者:宋春紅單位:億方工業公司化工助劑廠