水廠混凝劑投加智能控制系統(tǒng)探討
時間:2022-09-07 09:52:42
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摘要:本文提出一種“前饋+模型+反饋”的多參數(shù)智能控制模式,根據(jù)水質(zhì)、水量變化自動計算加藥量,使水質(zhì)更穩(wěn)定,藥耗更經(jīng)濟,人工強度更低。
關(guān)鍵詞:智能加藥;前饋;后饋;模型;高級控制
歷年來,水務(wù)行業(yè)凈水廠存在加藥系統(tǒng)控制、排泥系統(tǒng)控制、濾池反沖控制等三大控制難點,現(xiàn)階段并沒有非常成熟的控制處理手段,其中加藥系統(tǒng)的控制是生產(chǎn)運行的痛點。一是水廠加藥(混凝劑投加)是制水工藝中非常關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié),控制好壞直接影響到出水水質(zhì),而出水水質(zhì)達標是水廠生產(chǎn)運行控制的紅線。二是影響因素多、控制困難,源水流量、濁度、溫度、PH的變化都會決定加藥量的變化。三是反饋滯后,以一個10萬噸的平流沉淀池為例經(jīng)實測加藥量變化需經(jīng)2小時后才能監(jiān)測到明顯的水質(zhì)變化。
1現(xiàn)狀分析
目前,我國各市政自來水凈水廠普遍采用絮凝沉淀凈水工藝,即源水加絮凝劑后使其充分混凝,經(jīng)過一段時間后使混凝物在預(yù)沉沉淀池沉淀,以此去除水中顆粒、懸浮物和膠體物質(zhì),絮凝劑一般采用聚合氯化鋁(PAC)。國內(nèi)凈水廠混凝劑投加通常采用定值比例投加方式,即高級技工根據(jù)源水流量和濁度決定按比例投加一定量并且多數(shù)較為富余的混凝劑,當水量和濁度無明顯變化時,長時間以此投加量來加藥,當流量或者濁度發(fā)生變化時,又根據(jù)經(jīng)驗重新判斷一個投加量。以上投加方式取決于有一套完善的計量投加設(shè)備,能夠較為精確的控制投加量,并且控制系統(tǒng)根據(jù)PAC的配比濃度,主要結(jié)合源水流量和一定區(qū)間濁度,能夠給出一個基本的投加建議值,高級技工根據(jù)建議值并結(jié)合實際的流量、濁度、溫度等參數(shù),適當修正判斷,輸入最終的投加值。
2存在問題
盡管以上投加方式已經(jīng)實現(xiàn)了半自動化,并且依賴精確投加設(shè)備有一定的投加可靠性,但仍然存在一些問題。(1)水質(zhì)穩(wěn)定性差,依賴人工經(jīng)驗投加,控制及時性差,連續(xù)性不強,而源水參數(shù)(流量、濁度、溫度、PH)是實時的連續(xù)變化的,投加量應(yīng)該是一個實時跟隨變化的值,特別是暴雨等導(dǎo)致水質(zhì)突變時,往往人工反應(yīng)比較滯后,有水質(zhì)安全隱患。(2)投加精確性差,凈水廠以水質(zhì)達標為最根本的考核點,往往生產(chǎn)人員會在一個適配投加值基礎(chǔ)上上浮一定比列盲投,充分保證水質(zhì)安全,但同時也增加了藥耗成本。(3)人工強度大,人工投加的條件就是實時觀察源水水質(zhì)水量的變化,并及時做出調(diào)整,修正投加值,這對運行人員要求極高。
3解決方案
鑒于以上問題并結(jié)合我們已經(jīng)獲得的寶貴運行經(jīng)驗,現(xiàn)提出一種結(jié)合多參數(shù)自動控制的水廠混凝劑投加系統(tǒng)解決方案。針對自來水處理過程中混凝劑投加量依靠經(jīng)驗判斷、投加過程依賴人工干預(yù)、投加精確性差等特點,混凝劑投加控制系統(tǒng)采用“前饋+模型+反饋”的多參數(shù)控制模式,綜合考慮進出水水量、濁度、混凝劑投加種類及濃度、混凝劑投加點攪拌強度、溫度、pH等影響因素,采用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法建立精確的加藥量計算數(shù)學(xué)模型,將在線儀表數(shù)據(jù)作為模型的輸入?yún)?shù),實時計算混凝劑投加量,引入模型預(yù)測控制(ModelPredictiveControl)策略,控制加藥泵(組)的啟/停、運行負荷的變化,實現(xiàn)“按需供藥”。當有多個投加點時,系統(tǒng)可通過控制加藥管路的支管閥門開度,實現(xiàn)不同加藥點投加量的合理分配。預(yù)計混凝劑投加控制系統(tǒng)可以為自來水廠混凝劑投加環(huán)節(jié)帶來以下效益:(1)實現(xiàn)混凝劑加藥過程的精細化控制,減少人工操作強度;(2)實現(xiàn)混凝劑加藥量的精細化控制,穩(wěn)定出水濁度;(3)預(yù)計可節(jié)省5%~15%的混凝劑藥劑投加量。混凝劑投加控制系統(tǒng)原理:混凝劑投加控制系統(tǒng)采用“前饋+模型+反饋”的多參數(shù)控制模式,控制原理如圖1所示。混凝劑投加控制系統(tǒng)綜合考慮進出水水量、濁度、混凝劑投加種類及濃度、混凝劑投加點攪拌強度、溫度、pH等影響因素,采用“前饋+模型+反饋”的多參數(shù)控制模式,通過建立精準的藥劑投加量數(shù)學(xué)模型,根據(jù)藥劑濃度以及稀釋比例,實時計算出某一特性濃度的混凝劑投加量,并將需藥量信號發(fā)送至加藥泵主控柜MCP,一方面,控制清水泵(組)對藥劑進行稀釋,滿足混凝劑投加濃度要求;另一方面,調(diào)控藥劑投加泵(組)的運行負荷,調(diào)節(jié)總加藥量,實現(xiàn)按需供藥。同時,通過加藥管路上閥門開度的調(diào)控,來實現(xiàn)不同加藥點藥劑投加量的合理分配,從而實現(xiàn)藥劑投加的精細化控制。為了降低混凝沉淀的非線性、大時滯對混凝劑投加控制系統(tǒng)控制性能的影響,引入了模型預(yù)測控制(ModelPredictiveControl,MPC)對混凝劑投加進行控制,提升了控制性能,實現(xiàn)混凝劑投加的精細化控制。
3.1數(shù)據(jù)預(yù)處理模塊
自來水廠的設(shè)備、在線儀表經(jīng)常處于嚴峻的工況環(huán)境下,信號傳輸過程中受到各種干擾,造成信號傳輸不準確,嚴重者甚至造成在線信號無法使用,這樣的信號將無法被直接采用。混凝劑投加控制系統(tǒng)中,特別設(shè)計了常見在線儀表的數(shù)據(jù)處理策略,將利用數(shù)據(jù)清洗把“臟數(shù)據(jù)、壞數(shù)據(jù)”清理掉,給我們提供可利用且高質(zhì)量的數(shù)據(jù)。
3.2加藥量在線計算模塊
混凝劑投加去除濁度的過程涉及到物理、化學(xué)、流體力學(xué)等多種過程共同作用,受到進水水量、濁度、混凝劑投加種類及濃度、混凝劑投加點攪拌強度、溫度、pH等多種因素的影響,因此混凝劑投加量的計算需要綜合考慮多種因素,建立基于機理的加藥量“白盒”模型帶來的技術(shù)難度大,即使將某幾個因素考慮在內(nèi)建立的半機理模型,也存在計算精度低、準確性差等缺點,并且機理模型參數(shù)的測量、校正都存在不確定性。為了克服基于反應(yīng)機理建建立“白盒”的缺點及技術(shù)難度,建議采用基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的建模方式,建立綜合多種參數(shù)影響下計算加藥量的“黑盒模型”。如圖2所示。
3.3藥劑投加泵(組)控制模塊
控制原理:系統(tǒng)根據(jù)藥劑濃度以及稀釋比例,實時計算出某一特性濃度的混凝劑投加量,將計算得到的需藥量信號發(fā)送至加藥泵主控柜MCP,利用加藥泵控制模塊調(diào)控藥劑投加泵(組)的運行負荷,調(diào)節(jié)加藥量。加藥泵組控制策略:以加藥量計算模型為核心,綜合考慮長時滯性因素(水力停留時間、礬花形成時間、顆粒物沉降)和短時滯性因素(溫度、加藥量、PH值),引入模型預(yù)測控制技術(shù),采用多步預(yù)測、滾動優(yōu)化和反饋校正等策略,實現(xiàn)控制過程中實時預(yù)測下一個時段(分鐘、小時)控制參數(shù)的變化趨勢,對控制策略進行優(yōu)化調(diào)整,從而提高控制系統(tǒng)的魯棒性和控制精度。
3.4數(shù)據(jù)信號要求
進水區(qū):進水流量、進水濁度、進水溫度。加藥泵(組):加藥泵組出口流量、加藥泵組出口壓力、加藥泵組變頻反饋混凝沉淀池沉后水濁度、液位、PH。
4預(yù)期效果
預(yù)計混凝劑投加控制系統(tǒng)可以為自來水廠混凝劑投加環(huán)節(jié)帶來以下效益:(1)實現(xiàn)混凝劑加藥過程的精細化控制,減少人工操作強度、避免人工操作失誤。(2)實現(xiàn)混凝劑加藥量的精細化控制,穩(wěn)定出水濁度,提高控制的精確性、及時性、穩(wěn)定性。(3)保證水質(zhì)安全的前提下,提高藥耗的經(jīng)濟性。
5結(jié)語
在當今大數(shù)據(jù)時代,水務(wù)行業(yè)在發(fā)展的同時也在反思中改進,緊緊跟隨著時代的潮流,越老越重視數(shù)據(jù)挖掘和信息化技術(shù)的利用,大力發(fā)展智能水廠和智慧水務(wù),助力產(chǎn)業(yè)升級。智能加藥作為構(gòu)建智能水廠關(guān)鍵和不可缺少的一環(huán),現(xiàn)目前盡管有些瓶頸,但最終全面實現(xiàn)凈水廠智能投加只是一個時間問題。
參考文獻
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作者:盧友杰 單位:重慶遠通電子技術(shù)開發(fā)有限公司