排水公司污水處理廠自動(dòng)化控制研究論文
時(shí)間:2022-11-05 04:01:00
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摘要:本文介紹了長壽污水處理廠實(shí)施自動(dòng)化控制的實(shí)踐,論證了自動(dòng)化系統(tǒng)對污水處理運(yùn)行管理的重要作用,提出了智能化是自控系統(tǒng)發(fā)展方向的觀點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:污水處理廠自動(dòng)化控制設(shè)備改造
1.污水處理可能對三峽庫來說還算是一個(gè)新星的行業(yè),在三峽庫區(qū)新建的污水處理廠中,大部分設(shè)置了自動(dòng)化控制系統(tǒng),力求對整個(gè)污水處理過程實(shí)行全面監(jiān)控。但由于這項(xiàng)工作尚處在實(shí)踐摸索階段,與國外水平相比存在較大差距,主要問題是:
(l)主要控制設(shè)備功能不穩(wěn)定,特別是在線儀表的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性來看,不能完全達(dá)到由計(jì)算機(jī)控制的要求。
(2)自控水平低,距智能化自動(dòng)控制還有很大差距。
(3)運(yùn)行條件變化范圍大,某些工藝環(huán)節(jié)尚在不斷調(diào)整。
(4)運(yùn)行操作人員尚不能對工藝進(jìn)行全方位控制操作。
由于以上條件限制,大多數(shù)污水處理廠的自控系統(tǒng)只能發(fā)揮監(jiān)視和對部分設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程控制的功能。長壽污水處理廠針對以上問題,自2003年5月試運(yùn)行到現(xiàn)在來看,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行,并通過對部分設(shè)備的改造和完善,加之對現(xiàn)場運(yùn)行操作人員的技術(shù)培訓(xùn),使中控室具有集中控制、監(jiān)視、現(xiàn)場故障報(bào)警等功能。操作人員可在中控室進(jìn)行操作,為安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。
長壽污水處理廠處理長壽區(qū)20萬人生活污水及工業(yè)廢水,我廠監(jiān)控系統(tǒng)采用工業(yè)以太網(wǎng)集中控制系統(tǒng)。此系統(tǒng)包括1個(gè)監(jiān)控中心(中控室)、6個(gè)現(xiàn)場PLC站(模擬屏PLC0、配電間站PLC1加藥間站PLC2、脫水間PLC3、PLC4站和紫外光PLC5站)。配電間站主要控制提升泵站、格柵井、沉砂池、氧化溝、二沉池、回流泵站、剩余泵站、貯泥池的自動(dòng)運(yùn)行;模擬屏站主要對模擬屏的數(shù)據(jù)處理控制;加藥間站主要是對加藥間的自動(dòng)控制;脫水間2個(gè)站分別對1號和2號脫水機(jī)進(jìn)行自動(dòng)控制,紫外光站是對紫外光消毒系統(tǒng)進(jìn)行控制。中控室則對全廠設(shè)備的控制操作及監(jiān)視。現(xiàn)場分站采用的PLC可編程控制系統(tǒng)是美國AB公司以太網(wǎng)系統(tǒng)。
3.對設(shè)備的改造與完善
長壽污水處理廠從試運(yùn)行以來,由于現(xiàn)場電氣及機(jī)械設(shè)備存在一些問題,直接影響了自控系統(tǒng)的正常運(yùn)行。根據(jù)存在的問題,結(jié)合實(shí)際運(yùn)行情況及工藝要求,對自動(dòng)化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場控制設(shè)備進(jìn)行了部分技術(shù)改造。
3.1對現(xiàn)場一些設(shè)備進(jìn)行改造
由于我廠增加了一臺(tái)脫水機(jī)和PLC柜,為了把新增的這臺(tái)脫水機(jī)PLC柜的運(yùn)行信號聯(lián)到中控室,避免重新進(jìn)行布線。使用交換機(jī)聯(lián)接兩臺(tái)脫水間PLC柜,通過一根信號線接到中控室交換機(jī)。改造現(xiàn)場和配電機(jī)曝氣機(jī)的二次控制回路,解決了中控室不能控制曝氣機(jī)啟停的問題。
1號2號氧化溝的變頻曝氣機(jī)由于控制轉(zhuǎn)換開關(guān)處在開關(guān)柜
控制和機(jī)旁控制方式時(shí),變頻器模擬量4~20mA電流輸入電路斷開,使得不能輸入變頻器運(yùn)行頻率,變頻器控制失效,不能運(yùn)行。經(jīng)考慮,短接模擬量電流輸入的轉(zhuǎn)換開關(guān)控制回路。
變頻器頻率信號(模擬量)、運(yùn)行信號(開關(guān)量)沒有輸出給
PLC,使得上位機(jī)無法判斷曝氣機(jī)是否運(yùn)行。過后經(jīng)自動(dòng)化人員改進(jìn)后,只給出變頻器頻率信號(模擬量),運(yùn)行信號可有可無(開關(guān)量)。
3.2對PLC源程序的修改、優(yōu)化
試運(yùn)行中,我廠由于采用的是巡檢制度,將各分散值班點(diǎn)集中到中心控制室值班操作。所以必須對比較重要的報(bào)警參數(shù)根據(jù)實(shí)際情況做進(jìn)一步的修改。通過對PLC可編程控制器的源程序進(jìn)行修改、編譯,主要是啟停液位、報(bào)警液位、邏輯控制、出水流量、加藥間液位、提升泵站液位差等。不僅實(shí)現(xiàn)了設(shè)備按工藝流程運(yùn)行的要求,而且機(jī)械設(shè)備運(yùn)行的準(zhǔn)確性、安全性有了很大提高,電氣故障大為減少。故障點(diǎn)檢查也很方便,大大降低了電氣設(shè)備的故障率,使現(xiàn)場自動(dòng)運(yùn)行更加穩(wěn)定。更主要的是為自動(dòng)化控制的順利實(shí)現(xiàn)創(chuàng)造了條件。
另外對高壓配電系統(tǒng)和一套獨(dú)立的監(jiān)控系統(tǒng),如出現(xiàn)任何故障不僅有指示燈光報(bào)警,而且還配有語音報(bào)警系統(tǒng),使值班人員一目了然,可清楚地判斷故障發(fā)生的部位并做及時(shí)處理,避免事故的發(fā)生。
3.4安裝視頻監(jiān)視系統(tǒng)的
為了讓操作人員真正在中控室控制全廠、監(jiān)視全廠、管理全廠,長壽污水處理廠于2002安裝了BAXALL系列攝像機(jī)視頻監(jiān)視系統(tǒng)。它配合原有的自控儀表,對進(jìn)水粗格柵、細(xì)格柵、提升泵、排砂泵、攪拌機(jī)、砂水分離機(jī)、氧化溝曝氣機(jī)、二沉池、回流泵站、剩余污泥泵站、脫水間、辦公室等10多個(gè)場所的現(xiàn)場情況,進(jìn)行24小時(shí)全天候監(jiān)視。
這套視頻監(jiān)視系統(tǒng)運(yùn)行可靠。在中控室里,通過對攝像機(jī)的遙控。可以監(jiān)視全廠20多個(gè)部位工藝設(shè)備的運(yùn)行情況。如果按工藝流程在現(xiàn)場巡查一遍,需要30分鐘左右,而通過視頻監(jiān)視系統(tǒng),幾分鐘就可以對全廠工況瀏覽一遍,大大提高了工作效率。
3.5提升泵站和格柵井的控制
污水提升泵站安裝兩臺(tái)潛水泵一用一備,在上位機(jī)設(shè)定常用/備用,按如下原理進(jìn)行控制:
當(dāng)泵站內(nèi)水位達(dá)到1.70m時(shí),一臺(tái)泵啟動(dòng);
當(dāng)水位降至0.80m時(shí),水泵停機(jī),并發(fā)出報(bào)警信號。
粗、細(xì)格柵分別有時(shí)間控制/液位差控制,2種控制方法,我廠現(xiàn)在用的是時(shí)間控制。
格柵井安裝粗、細(xì)格柵機(jī)兩臺(tái),運(yùn)行依據(jù)其前、后超聲波液位差計(jì)測得的水位差進(jìn)行控制。
當(dāng)粗格柵機(jī)前,后超聲波液位差計(jì)測得的水位差超過20cm,粗格柵機(jī)、皮帶輪輸送機(jī)自動(dòng)開機(jī)。
當(dāng)粗格柵機(jī)前,后超聲波液位差計(jì)測得的水位差降至10cm,粗格柵機(jī)、皮帶輪輸送機(jī)自動(dòng)停機(jī)。
當(dāng)細(xì)格柵機(jī)前,后超聲波液位差計(jì)測得的水位差超過30cm,細(xì)格柵機(jī)、螺旋輸送機(jī),壓榨機(jī)自動(dòng)開機(jī)。
當(dāng)細(xì)格柵機(jī)前,后超聲波液位差計(jì)測得的水位差降至20cm,細(xì)格柵機(jī)、螺旋輸送機(jī),壓榨機(jī)自動(dòng)停機(jī)。
粗格柵、細(xì)格柵還可以通過在上位機(jī)設(shè)定運(yùn)行、停止間隔時(shí)間的方式定時(shí)開啟停止。當(dāng)格柵每運(yùn)行15分鐘后停15分鐘。皮帶輸送機(jī)、螺旋輸送機(jī)與格柵聯(lián)動(dòng),及格柵運(yùn)行時(shí),同時(shí)運(yùn)行。
兩組渦流沉砂池,每組渦流沉砂池內(nèi)安裝一臺(tái)攪拌機(jī)和排砂泵,攪拌機(jī)長期運(yùn)行。排砂泵把池底的污物抽送至砂水分離器。排砂泵每運(yùn)行10分鐘后停20分鐘,時(shí)用,砂水分離器與排砂泵同時(shí)工作,以上設(shè)備均可在中心控制室監(jiān)控。
3.6氧化溝的自動(dòng)控制
本工程氧化溝設(shè)兩組,日處理污水能力40000m3/d,每組氧化溝設(shè)計(jì)日處理能力2萬m3/d。每組氧化溝PDSL-325(C)型倒傘型表面曝氣機(jī)三臺(tái),其中1#,3#機(jī)組為恒速,逆時(shí)鐘方向運(yùn)轉(zhuǎn),單臺(tái)機(jī)組充氧量為119kgO2/h;2#機(jī)組為變頻調(diào)速,順時(shí)針方向運(yùn)轉(zhuǎn),單臺(tái)機(jī)組充氧量為23~119kgO2/h,電機(jī)功率均為55KW;每組氧化溝安裝兩臺(tái)溶解氧檢測儀(DO儀)和一臺(tái)污泥濃度檢測儀(MLSS儀),一臺(tái)DO儀和MLSS儀安裝在接近出水口處,另一臺(tái)DO儀安裝在缺氧區(qū)。另一組氧化溝設(shè)備與該組氧化溝對稱,倒傘型表面曝氣機(jī)的運(yùn)行按照氧化溝內(nèi)溶解氧值(DO值)進(jìn)行自動(dòng)控制,其DO值以接近出水口處的DO儀的測定值為準(zhǔn)。
當(dāng)DO值在0.2mg/L<DO值<1.2mg/L范圍內(nèi)時(shí)三臺(tái)電機(jī)都開啟;當(dāng)DO值在1.2mg/L<DO值<3.0mg/L范圍內(nèi)時(shí)開一臺(tái)恒速機(jī)和一臺(tái)變頻調(diào)速機(jī);其中變頻調(diào)速機(jī)的調(diào)速頻率分為五段(頻率隨著DO值減小而增大);當(dāng)DO值在3.0mg/L<DO值<4.0mg/L范圍內(nèi)時(shí)只開一臺(tái)恒速機(jī)。如果DO值不在以上范圍內(nèi)那么開一臺(tái)恒速機(jī)和一臺(tái)變頻調(diào)速機(jī)(頻率固定)。
氧化溝內(nèi)設(shè)一臺(tái)污泥濃度(MLSS)測定儀,將MLSS測定儀測定值傳送至中控室,用于調(diào)節(jié)活性污泥回流泵站及電動(dòng)套筒閥的運(yùn)行。
氧化溝內(nèi)安裝的各檢測儀器(如DO儀、MLSS儀)的數(shù)據(jù),由PLC1進(jìn)行采集。然后PLC1將采集的數(shù)據(jù)通過控制層網(wǎng)絡(luò)送至中控室用于控制相關(guān)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.7回流泵站的自動(dòng)控制
污泥回流泵站安裝潛水軸流泵兩臺(tái),按如下原理進(jìn)行控制:
在泵站出水側(cè)及吸水側(cè)(套筒閥井處)各設(shè)一臺(tái)超聲波水位計(jì),出水側(cè)設(shè)兩個(gè)水位,一個(gè)正常水位7.8m,一個(gè)報(bào)警水位8.4m,吸水側(cè)設(shè)四個(gè)水位,一個(gè)正常水位5.30m,一個(gè)啟動(dòng)水位5.00m,一個(gè)高限報(bào)警水位5.80m,一個(gè)低限報(bào)警水位4.40m;
當(dāng)兩個(gè)氧化溝的污泥濃度同時(shí)高于3000mg/L時(shí),開啟1臺(tái)污泥回流泵,如果其中任何一個(gè)氧化溝的污泥濃度低于3000mg/L時(shí)只開啟2臺(tái)污泥回流泵。
本控制程序能使兩泵交替工作(統(tǒng)計(jì)工作時(shí)間),負(fù)荷均等,從而延長二泵工作壽命。
3.8剩余泵站和貯泥池的自動(dòng)控制
本泵站安裝100QW70-7-3型潛水排污泵一臺(tái),其工作原理如下:
當(dāng)貯泥池液位低于2.0m時(shí),剩余污泥泵自動(dòng)開啟。當(dāng)貯泥池液位高于4.5m時(shí),剩余污泥泵站剩余污泥泵根據(jù)液位計(jì)信號自動(dòng)停止運(yùn)行,貯泥池液位在中心控制室顯示及報(bào)警。另外,當(dāng)貯泥池水位計(jì)超過貯泥池設(shè)定的最高水位或最低0.5m時(shí),水泵亦由中控室控制自動(dòng)切斷水泵電源,泵站停止工作。
貯泥池安裝超聲波液位計(jì),當(dāng)液位為1.5m時(shí),向脫水間PLC發(fā)出污泥泵停泵停止運(yùn)行信號。
3.9加藥間的自動(dòng)控制
溶解、溶液池為兩組,每組2m;每組內(nèi)安一臺(tái)攪拌機(jī),和超聲波液位計(jì)一套,工況一用一備;
溶解池加料加水后,攪拌機(jī)工作15分鐘,攪拌機(jī)停車,溶液池的液位預(yù)報(bào)警(液位現(xiàn)場確定);
當(dāng)一格溶解池最低液位時(shí)(液位現(xiàn)場確定),自動(dòng)關(guān)停藥液輸出電磁閥同時(shí)開啟另一溶液池的電磁閥;
FeCl3液按照出水流量計(jì)信號自動(dòng)調(diào)節(jié)頻率,手動(dòng)調(diào)節(jié)沖程控制投加量,使其出水水質(zhì)達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)。
3.10紫外光的自動(dòng)控制
紫外光消毒采用的是德國威得高系統(tǒng),控制方式采用的是液位控制,并由液位控制出水的電動(dòng)閥門自動(dòng)行動(dòng),使液位始終保持在1.7m,紫外光燈啟動(dòng)±5%左右。
3.11脫水間的自動(dòng)控制
脫水間加藥池設(shè)有一液位探頭,當(dāng)液位低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),脫水機(jī)停止。
脫水機(jī)的控制主要還是以人工控制為主,操作人員在PLC柜在啟停各個(gè)設(shè)備。
3.12現(xiàn)場儀表的控制
我廠的主要儀表有:液位計(jì)、進(jìn)水PH值、溶解氧、污泥濃度、COD在線儀、濁度儀、出水流量計(jì)(其中大部分的在線儀表都自帶得有溫度計(jì))。顯示的具體形式以具體數(shù)值顯示為主,操作人員可直觀地讀取各種數(shù)據(jù)。
3.13高壓配電系統(tǒng)監(jiān)視功能
此功能主要是對高壓配電及供電系統(tǒng)的開關(guān)是合是斷,通過在上住機(jī)(CRT)顯示來提示有關(guān)人員。具體顯示以示意圖的形式實(shí)現(xiàn)。
3.14時(shí)間累計(jì)、故障次數(shù)和報(bào)警功能
主要功能是對所有設(shè)備運(yùn)行的時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。報(bào)警功能是對設(shè)備運(yùn)行出現(xiàn)的故障都有燈光和聲音提示,準(zhǔn)確及時(shí)地提示操作人員哪臺(tái)設(shè)備出現(xiàn)了故障。故障出現(xiàn)時(shí),運(yùn)行設(shè)備立即停止運(yùn)行。此部分功能的實(shí)現(xiàn),為有關(guān)人員確定設(shè)備大修時(shí)間及日常保養(yǎng)次數(shù)提供了依據(jù)。
4.自控系統(tǒng)的使用效果
4.1快速準(zhǔn)確地反映運(yùn)行異常情況
當(dāng)現(xiàn)場現(xiàn)出任何的異常情況,可通過監(jiān)控系統(tǒng)和上位機(jī)系統(tǒng)一目了然的看出問題。有設(shè)備出現(xiàn)故障、上位機(jī)同時(shí)報(bào)警并停止該設(shè)備的運(yùn)行,相應(yīng)地計(jì)算機(jī)作故障情況記錄,方便設(shè)備故障排除、管理、維護(hù)等。
4.2促進(jìn)了職工技求素質(zhì)的提高
實(shí)行自控,運(yùn)行人員合并值班操作,對職工素質(zhì)的要求也相應(yīng)地變?yōu)閺?fù)合型,這就進(jìn)一步激發(fā)了職工特別是青年職工學(xué)文化、學(xué)技術(shù)的積極性。
4.3為降低運(yùn)行成本創(chuàng)造了條件
5.自控系統(tǒng)的發(fā)展前景是智能化
從長壽排水公司自動(dòng)化控制水平看,只是完成了人對設(shè)備簡單的機(jī)械性能的操作,這種系統(tǒng)在智能化高度發(fā)達(dá)的今天顯得很粗糙。因?yàn)槲鬯幚淼目勺円蛩睾芏啵兴俊舛取囟取饬俊⑽⑸餇顟B(tài)、系統(tǒng)配水情況。供電情況、機(jī)械運(yùn)行情況等等,是一個(gè)非常復(fù)雜的系統(tǒng),只靠預(yù)先設(shè)定的簡單程序就想控制好生產(chǎn)全過程是不可能的。我們需要一種更高級的控制系統(tǒng),使之能對生產(chǎn)過程出現(xiàn)的各種數(shù)據(jù)給予采集、計(jì)算、分析,得出目前運(yùn)行狀態(tài)是否正常的結(jié)論,并能給操作人員以有益的提示,從而使自動(dòng)化控制能夠真正實(shí)現(xiàn)智能化。
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