水輪機(jī)部件抗磨蝕技術(shù)管理論文

時(shí)間:2022-06-28 10:40:00

導(dǎo)語:水輪機(jī)部件抗磨蝕技術(shù)管理論文一文來源于網(wǎng)友上傳,不代表本站觀點(diǎn),若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師,歡迎參考。

水輪機(jī)部件抗磨蝕技術(shù)管理論文

河北省小水電站基本分兩種類型:一類為原有水利工程配套而建設(shè)的壩后式電站和灌渠上的電站;第二類是河道引水式電站。第一類電站水質(zhì)好、水流清澈;第二類引水式電站存在水質(zhì)差、雜物多、泥沙含量大等問題。加上近年來生態(tài)環(huán)境惡化,水土流失加劇及建設(shè)初期考慮泥沙磨蝕問題不夠充分,所以引水式電站水輪機(jī)泥沙磨蝕問題愈演愈烈。這個(gè)嚴(yán)重的問題就擺在了我們面前。

1河北省引水式電站磨蝕現(xiàn)狀

1.1引水式電站分布情況

河北省水利系統(tǒng)單機(jī)500kW及以上電站51座,水輪發(fā)電機(jī)組總臺(tái)數(shù)130臺(tái),裝機(jī)161.862MW,2000年發(fā)電量20.844GWh,其中河道引水式電站26座,占50.9%,水輪發(fā)電機(jī)組總臺(tái)數(shù)70臺(tái),占53.8%,總裝機(jī)60.202MW,占37%,2000年發(fā)電量114.80GWh,占55%。分布在漳河、滹沱河、唐河、沙河、拒馬河、潮白河、灤河干流及主要支流上。

這些電站所處河流均是河北省挾帶泥沙較嚴(yán)重的河流,如漳河多年平均輸沙量為2580萬噸,唐河多年平均輸沙量為180萬噸,這些河流上的水電站無一例外地存在著水輪機(jī)磨蝕問題。

隨著小水電建設(shè)步伐的加快,全省500kW及以上電站中引水式電站所占比例越來越大,見表1。

表1河北省500kW及以上引水式電站發(fā)電量簡況

年份

1989

1990

1993

1997

500kW及以上電站發(fā)電量(GWh)

192.856

204.449

161.637

362.52

引水式電站發(fā)電量(GWh)

59.524

83.2939

71.02

164.07

引水式電站發(fā)電量所占比重(%)

30.86

40.74

43.97

55.26

因此,解決水輪機(jī)磨蝕問題更成為當(dāng)務(wù)之急。

1.2紫荊關(guān)梯級(jí)水電站磨蝕現(xiàn)狀

紫荊關(guān)梯級(jí)水電站位于河北省易縣城西40km的紫荊關(guān)鎮(zhèn),建設(shè)在跨流域引水的紫荊關(guān)五一引水渠道上,五一引水渠是將拒馬河水引入建在中易水河上游的安格莊水庫中。渠首建一座橡膠壩,在春夏秋三季為無壩引水,冬季用橡膠壩蓄水,以防止冰凌阻水影響發(fā)電。五一引水渠長度8.5km,設(shè)計(jì)最大引水能力25m3/s,總落差354m,規(guī)劃分六級(jí)開發(fā),已投入運(yùn)行的電站有四座,總裝機(jī)11.140MW,設(shè)計(jì)年發(fā)電量47.09GWh。

拒馬河多年平均挾沙量為2.92kg/m3,多年平均輸沙量91.3×108萬噸,多為推移質(zhì)、顆粒粗,粒徑d50=1mm,硬度大,大部分為石英,磨損力強(qiáng)。因近年來天旱少雨,汛期引水流量也達(dá)不到電站滿發(fā),用水流量小,影響渠首沉沙池及各站沉沙池排沙效果,因此造成污期過機(jī)泥沙量大,加上各站機(jī)組安裝高程均為+Hs,造成空蝕、磨損聯(lián)合作用;機(jī)組轉(zhuǎn)速高,水流流速大,加劇了水輪機(jī)過流部件磨蝕破壞。

水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪磨損嚴(yán)重,出力降低,各站水輪機(jī)均按清水河流條件設(shè)計(jì),Hs選擇均為正值,在泥沙河流中易產(chǎn)生空蝕、磨損聯(lián)合作用,轉(zhuǎn)輪破壞形成魚鱗坑,葉片背面呈海錦狀蜂窩麻面,葉片厚度變薄,出水邊成鋸齒狀破壞,每年至少修補(bǔ)1~2次,因修型不佳,葉片變型,使水輪機(jī)水能效率降低,達(dá)不到額定出力,直至轉(zhuǎn)輪報(bào)廢。以紫荊關(guān)一級(jí)水電站為例:1994年10月投產(chǎn)至1998年底,三年多時(shí)間更換了9個(gè)轉(zhuǎn)輪,平均一年一臺(tái)機(jī)組用一個(gè)轉(zhuǎn)輪。磨損使水輪機(jī)水力效率降低,出力不足,檢修工作量加大,檢修周期縮短,檢修時(shí)間延長。

水輪機(jī)前后抗磨板磨損嚴(yán)重,泥沙磨蝕使水輪機(jī)迷宮間隙增大,容積效率降低。紫荊關(guān)五級(jí)水電站1993年投產(chǎn)1#機(jī)兩年后拆開檢修,下抗磨板迷宮間隙由原0.5~0.7mm,變?yōu)?2~14mm,容積效率大大降低,且導(dǎo)葉軸孔處有磨蝕溝槽,上抗磨板雖比下抗磨板略輕,但水輪機(jī)頂蓋磨損嚴(yán)重,主軸密封漏水量增大。紫荊關(guān)五級(jí)水電站投運(yùn)5年后,1#、2#機(jī)更換下抗磨板各一套,三臺(tái)機(jī)頂蓋磨損得都近乎穿孔,難以用常規(guī)方法修復(fù)。紫荊關(guān)一級(jí)水電站1994年投產(chǎn),1997年汛期曾發(fā)生頂蓋穿孔。

磨蝕不但使水輪機(jī)導(dǎo)水葉端面與上下抗磨板漏水嚴(yán)重,同時(shí)呈溝槽鋸齒狀立面磨損,使導(dǎo)水葉變薄,間隙增大,也導(dǎo)致了嚴(yán)重漏水,使水輪發(fā)電機(jī)組關(guān)機(jī)時(shí)間延長不能正常停機(jī)。紫荊關(guān)五級(jí)水電站1#機(jī)運(yùn)行兩年后,關(guān)機(jī)時(shí)間是正常關(guān)機(jī)時(shí)間的3倍,以至于運(yùn)行人員不得不外加磨擦力幫助機(jī)組停機(jī)。再者水輪機(jī)主軸密封漏水沿主軸噴向水輪機(jī)推力軸承,致使推力軸瓦進(jìn)水,引起燒瓦事故。水輪機(jī)錐管、補(bǔ)氣架、固定導(dǎo)葉等過流部件也有不同程度魚鱗坑狀磨損。

2磨蝕引起的問題及造成的損失

2.1磨蝕破壞造成水輪機(jī)效率降低,發(fā)電量減少

水輪機(jī)磨蝕破壞后水輪機(jī)水能效率、容積效率及機(jī)械效率大幅度降低,紫荊關(guān)三級(jí)水電站,經(jīng)噴涂保護(hù)后水輪機(jī)效率提高10%左右,以1999年為例,由于泥沙磨蝕造成的直接電量損失就有1.28GWh之多。全省達(dá)17.18GWh。直接經(jīng)濟(jì)損失1169.75萬元(包括配件開支及材料、人工費(fèi)等)。

2.2磨蝕破壞威脅水輪機(jī)組安全運(yùn)行

水輪機(jī)磨蝕破壞使水輪機(jī)組振動(dòng)加劇,關(guān)機(jī)時(shí)間延長,漏水嚴(yán)重等問題都直接威脅水輪機(jī)組的安全運(yùn)行,紫荊關(guān)一級(jí)水電站1997年污期發(fā)生頂蓋穿孔故障,如不及時(shí)處理將會(huì)發(fā)展成水淹廠房事故,水輪機(jī)磨蝕問題必須解決以保障水電站安全運(yùn)行。

2.3磨蝕破壞造成運(yùn)行成本增加,電站經(jīng)濟(jì)效益下降

水輪機(jī)磨蝕破壞除了使電站發(fā)電量下降、安全性能降低外還增加電站檢修工作量,檢修次數(shù)增加,檢修時(shí)間延長,縮短了檢修周期,使電站運(yùn)行維護(hù)成本增加,電站經(jīng)濟(jì)效益下降。

3過去采取水輪機(jī)抗磨蝕措施效果不明顯

由于水輪機(jī)過水部件的磨蝕給水電站的安全運(yùn)行及經(jīng)濟(jì)效益帶來巨大損害,如何防治水輪機(jī)空蝕一直是水電站運(yùn)行中的一個(gè)重要技術(shù)難題。近年來,我們采取了各種抗磨蝕的技術(shù)措施,但效果都不十分理想。

(1)采用更換母體材料,提高抗磨蝕能力,效果不明顯,而且費(fèi)用較高,紫荊關(guān)一級(jí)水電站由低碳鋼轉(zhuǎn)輪改換為鎳鉻不銹鑄鋼葉片轉(zhuǎn)輪,運(yùn)行時(shí)間比原低碳鋼轉(zhuǎn)輪延長半年,但費(fèi)用是原轉(zhuǎn)輪費(fèi)用的2倍。

(2)采用金屬噴焊技術(shù),提高了轉(zhuǎn)輪葉片出水邊背面抗空蝕能力,由于工具限制,只能保護(hù)葉片背面,不能將整個(gè)轉(zhuǎn)輪保護(hù),且加工過程中葉片熱變形和龜裂不易克服,加工難度大,工藝不好掌握,推廣應(yīng)用困難。

(3)鑲襯輝綠巖鑄石技術(shù),雖能增加固定的抗磨蝕能力,但由于加工工作量及鑲襯工作量大,受加工工具限制不易施工,應(yīng)用困難。

(4)除上述措施外,還采用過加裝擾流板、加高尾水水位等抗磨蝕方法,但都是解決局部磨蝕問題,不能徹底解決水輪機(jī)磨蝕問題。

4采用水輪機(jī)過流部件抗磨蝕新技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)

近年來與全國水輪機(jī)磨蝕試驗(yàn)研究中心合作、試驗(yàn)和應(yīng)用推廣了幾種非金屬抗磨蝕新技術(shù),其優(yōu)點(diǎn)與創(chuàng)新點(diǎn)在于:①整體加工、消除局部變形;②可在復(fù)雜、窄小的轉(zhuǎn)輪流道中全方位的涂抹保護(hù);③在工件表層形成包衣替代過流部件的更換,延長過流部件使用時(shí)間;④工藝簡單,易操作、費(fèi)用低、易推廣。

5水輪機(jī)過流部件抗磨蝕新技術(shù)實(shí)驗(yàn)過程

5.1水輪機(jī)過流部件抗磨蝕技術(shù)抗磨材料的篩選

根據(jù)五一渠輸沙量顆粒分析,見表2。對固定部件采用環(huán)氧金剛砂修補(bǔ),常溫修補(bǔ)經(jīng)過三級(jí)電站3#機(jī)組及五級(jí)電站4#機(jī)組實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)抗磨蝕性能良好。但與水輪機(jī)母體材料粘接強(qiáng)度差、易剝落,一般運(yùn)行3~6個(gè)月發(fā)生60%左右的剝落。根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際,課題組決定采取加溫至50℃時(shí)施工,得到了良好效果。對轉(zhuǎn)動(dòng)部件根據(jù)拒馬河挾沙情況,最先使用彈性橡膠涂層,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)彈性橡膠在轉(zhuǎn)輪葉片負(fù)壓區(qū)粘接力弱,出現(xiàn)大片剝離脫落,而此處正是空蝕最嚴(yán)重區(qū)域,隨后課題組經(jīng)過研究決定改用復(fù)合尼龍保護(hù)。最后課題組經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn)、研究、比較、篩選最后確定對水輪機(jī)固定部件采用中溫環(huán)氧金剛砂修補(bǔ),轉(zhuǎn)動(dòng)部件使用復(fù)合尼龍噴涂粉末保護(hù)。

5.2轉(zhuǎn)輪采用復(fù)合尼龍粉末噴涂

復(fù)合尼龍粉末為灰白色粉末,由高分子材料尼龍、環(huán)氧和多種添加劑經(jīng)復(fù)合處理混合而成,既具有尼龍材料的耐磨、耐沖擊性能又兼?zhèn)洵h(huán)氧的優(yōu)異的粘接性能。粉末噴涂在表面經(jīng)過噴沙處理加熱至200℃左右的轉(zhuǎn)輪上,粉末噴涂就熔融流平形成保護(hù)層,經(jīng)固化成膜,具有優(yōu)良的耐磨蝕性能,其抗磨系數(shù)是30#鋼的2~3倍,耐磨蝕性能是30#鋼的1.5倍,粘接強(qiáng)度達(dá)60MPa以上,剪切強(qiáng)度35MPa,替代工件表面抵御流體中泥沙顆粒及空蝕的破壞,從而使工件使用壽命延長,保證了使用期的效率,其施工工藝也比較簡單,首先將轉(zhuǎn)輪去油污后噴沙除銹露出金屬本體,并形成

表2五一渠沙樣篩分試驗(yàn)表

一定毛糙度。用表面活性劑刷涂轉(zhuǎn)輪表面,以加強(qiáng)金屬與高分子材料的粘接力和界面防水性,然后在烘箱內(nèi)加溫,使溫度達(dá)到200~220℃后保溫30~60分鐘,取出后用凈化的0.1M~0.2MPa的壓縮空氣,通過專用噴槍,將裝在專用噴粉器內(nèi)的復(fù)合粉末噴涂到轉(zhuǎn)輪表面并熔融流平,若一次噴涂厚度不足,可多次噴涂,最后在烘箱內(nèi)保持180℃固化45~60分鐘取出,完成全部工藝。復(fù)合尼龍粉沫噴涂工藝簡單、易操作,只要空氣能流通之處均能涂復(fù),適合于造型復(fù)雜、流道較小的中小水電機(jī)組轉(zhuǎn)輪,且施工時(shí)間短,10~15分鐘即可噴涂一個(gè)轉(zhuǎn)輪,但對溫度控制要求嚴(yán)格。

5.3對水輪機(jī)固定部件采用環(huán)氧金剛砂涂層保護(hù)

環(huán)氧金剛砂由環(huán)氧樹脂為主體輔以多元醇縮水甘油醚為活性稀釋劑,加固化劑組成,其組成配方見表3。環(huán)氧樹脂具有優(yōu)異的粘接力,并且施工工藝簡易,可在常溫下施工。在加溫至50~60℃時(shí)與鋼鐵的粘接抗拉強(qiáng)度為40M~60MPa。剪切強(qiáng)度為20M~35MPa,加入剛性填料金剛砂后抗磨性能優(yōu)異,抗磨系數(shù)是30#鋼的2倍,耐磨蝕性能相當(dāng)于30#鋼。其加工工藝是:工件去油污后經(jīng)噴沙除銹露出金屬本體,并形成一定的毛糙度。用表面活性劑刷涂需要涂復(fù)的工件表面,以強(qiáng)化粘結(jié)界面的粘接力和防水性,然后將工件加熱至50℃左右將環(huán)氧樹脂及活性劑、固化劑按比例攪拌均勻,呈乳棕色膠體狀,用刷子或刮板,涂復(fù)在所需修復(fù)工件的表面上作為基層;再將余下的部分按1∶5重量比例加入金剛砂,充分拌合均勻成沙漿狀,用刮板或加熱后的抹刀涂復(fù)到基層上,充分壓平使表面光滑,達(dá)到要求的厚度。可采用常溫2~3天固化或處于50℃左右范圍內(nèi)3~4小時(shí)固化后即可使用。

表3環(huán)氧金鋼砂涂層配方表

環(huán)氧樹脂

100%

(與環(huán)氧樹脂重量比)

664

20%

(與環(huán)氧樹脂重量比)

偶聯(lián)劑

1%~2%

(與環(huán)氧樹脂重量比)

固化劑

18%~20%

(與環(huán)氧樹脂重量比)

硅粉

30%~40%

(與環(huán)氧樹脂重量比)

金鋼砂

500%左右

(與環(huán)氧樹脂重量比)

5.4有待改進(jìn)的問題

通過以上實(shí)驗(yàn)使用水輪機(jī)過流部件抗磨蝕新技術(shù),推廣應(yīng)用的主要難點(diǎn)是:施工過程中的溫度控制,溫度控制掌握的好壞直接影響保護(hù)效果的優(yōu)與劣。再有需改進(jìn)的問題是:轉(zhuǎn)輪保護(hù)的復(fù)合尼龍保護(hù)層,修補(bǔ)技術(shù)不易掌握,修補(bǔ)處易剝落,現(xiàn)采取整只轉(zhuǎn)輪全部清除后再重新保護(hù)的方式。以上問題有待進(jìn)一步研究改進(jìn)。

6水輪機(jī)過流部件防護(hù)的效果及經(jīng)濟(jì)效益

采用非金屬抗磨蝕材料保護(hù)轉(zhuǎn)輪工藝簡單易操作,可延長轉(zhuǎn)輪使用時(shí)間,葉型變化小,保證了轉(zhuǎn)輪高效率,并節(jié)省了大量資金,以易縣紫荊關(guān)一級(jí)水電站為例,投產(chǎn)一年報(bào)廢了3只轉(zhuǎn)輪,直接經(jīng)濟(jì)損失3×4=12萬元。為了增強(qiáng)轉(zhuǎn)輪抗磨蝕能力,將轉(zhuǎn)輪葉片材質(zhì)由低碳鋼改為不銹鋼,每只造價(jià)增加2萬元,每年投入3×6=18萬元,且效果也不明顯,采用非金屬涂層保護(hù)后,每年只需1萬元投入即可保證轉(zhuǎn)輪母體不磨損不破壞。

固定部件采用環(huán)氧金鋼砂涂抹簡易快捷,效果良好,延長機(jī)組頂蓋及上、下止漏環(huán)使用壽命,基本保證了水輪機(jī)迷宮間隙,減少了漏水量,提高了水輪機(jī)容積效果10%~20%,極大地降低了檢修成本(為一般常規(guī)修復(fù)的1/100左右)。縮短檢修時(shí)間2/3左右。

若推廣到全省的河道引水式水電站中,每年可增發(fā)電量17.18GWh,從而增加直接經(jīng)濟(jì)收入1169.7萬元。因此,若能將這一新技術(shù)得到普遍應(yīng)用,將能取得十分顯著的經(jīng)濟(jì)效益。