機組運行可靠性分析論文

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機組運行可靠性分析論文

1背景

2003年7月10日,三峽左岸電站首臺機組并網(wǎng)投產(chǎn)發(fā)電,在半年時間內(nèi)有6臺單機容量為70萬kW的水輪發(fā)電機組相繼投產(chǎn),創(chuàng)造了裝機投產(chǎn)速度的世界之最。三峽機組的投產(chǎn)對全國電力短缺無疑是及時雨,投產(chǎn)當年發(fā)電量達到86億kW?h,極大地緩解了“電荒”局面。然而,與所有新投產(chǎn)電廠一樣,機組進入穩(wěn)定運行期有一個過程,在此階段機組相繼出現(xiàn)了多次強迫停運,運行可靠性較低。

由于三峽機組是我國首次從國外引進的70萬kW水輪發(fā)電機組,單機容量大,一旦故障停運對系統(tǒng)影響大,加之三峽工程長期受到人們的關(guān)注,因此其機組運行可靠性一度成為各界關(guān)心的問題。

針對機組投運初期運行可靠性低的問題,三峽電廠在外方和安裝單位的配合下,在半年的時間內(nèi)提出并實施了60余項反事故技改措施,優(yōu)化、完善了機組保護和控制邏輯,有效地提高了機組運行可靠性,機組強迫停運次數(shù)從2003年初始的0.7次/臺月下降到2004年0.13次/臺月。

2三峽機組運行可靠性狀況及強迫停運原因分析

三峽機組投產(chǎn)以來強迫停運26次,2003年半年內(nèi)強迫停運16臺次,2004年前10個月強迫停運10臺次。造成強迫停運的原因主要可歸納為以下幾類。

2.1設(shè)備或自動化元器件故障造成停機

新設(shè)備或器件故障是造成停機的主要原因,14臺次的強迫停運全部由機組輔助設(shè)備、自動化元器件失效引起。

⑴自動化控制、檢測元件故障。5次機組強迫停運由自動化控制、檢測元件故障引起,主要故障點集中在:油位傳感器電源模件、密封水測溫電阻、局放檢測裝置測量電容、接力器鎖錠接點、低油壓傳感器;

⑵自動裝置內(nèi)模板損壞。3次機組強迫停運由監(jiān)控系統(tǒng)、勵磁裝置、繼電保護裝置模板損壞引起;

⑶自動裝置制造工藝問題。5號機調(diào)速器盤因內(nèi)部48V電源線配線工藝不良,在機組運轉(zhuǎn)中震動引起端子接觸不良,調(diào)速器開機令繼電器自保持回路失電,調(diào)速器快速關(guān)閉導葉造成停機,該故障引起機組強迫停運22次;

⑷定子冷卻系統(tǒng)純水泵故障。三峽機組定子線棒采用純水強迫循環(huán)冷卻方式,兩臺純水泵,一臺工作,一臺備用,兩泵全部停運時機組停機。雖然由此引起的機組強迫停運僅有1次,但是電磁型純水泵故障率極高,從機組調(diào)試至今已有十多臺損壞,機組投產(chǎn)后多次停機消缺。三峽是國內(nèi)首家使用75kW電磁泵的電廠,國外實例也很少見,電磁泵軸承燒壞的機理還在進一步研究中;

⑸設(shè)備損壞。2004年7月26日,11號機組交接并網(wǎng)運行后約2小時勵磁變B相著火,變壓器溫度保護動作停機,經(jīng)查,故障由低壓側(cè)匝間短路引起。三峽機組投產(chǎn)以來僅發(fā)生這一次高壓設(shè)備故障;

⑹4F大軸絕緣降低,絕緣監(jiān)視保護動作跳閘停機。

2.2安裝、調(diào)試質(zhì)量問題造成強迫停機

安裝、調(diào)試質(zhì)量問題表現(xiàn)在:電流互感器極性接反,兩次引起繼電保護誤動停機3臺次;調(diào)速器主接力器位移傳感器安裝不牢固,造成機組溜負荷保護出口跳閘停機1次;調(diào)速器接力器鎖錠接點安裝不良,運行中抖動,使調(diào)速器開機令復歸,機組解列停機1次。

2.3機組輔助設(shè)備電源問題造成強迫停機

機組輔助設(shè)備電源問題主要表現(xiàn)在兩個方面:

一是機組輔助設(shè)備供電可靠性低。三峽電站廠用電來自于機組自供電和廠外施工電源,機組從3號機組開始僅單號機配置有廠用變壓器,投產(chǎn)初期機組較少廠用電系統(tǒng)并未形成,因此只能依靠外部施工電源作為主供電源,而三峽電站地處多雷區(qū),施工電源覆蓋面廣,接線復雜,可靠性較低,倒換頻繁,因而極易引起組輔助設(shè)備失電。2003年8月24日,雷擊造成三峽壩區(qū)施工電源跳閘,造成三峽首批投產(chǎn)的4臺機組相繼停機,全站停電。

二是機組輔助設(shè)備對電源的適應性差。在一路交流電源消失、或短時消失又恢復后裝置不能正常工作。存在上述問題的輔助系統(tǒng)有:

⑴純水系統(tǒng);

⑵壓油裝置;

⑶推導軸承和水導軸承外循環(huán)油泵裝置;

⑷其他現(xiàn)地控制/測量設(shè)備。

造成輔助設(shè)備對電源的適應性差的原因在于輔助設(shè)備電源設(shè)計存在以下缺陷:

⑴輔助設(shè)備控制電源采用單電源設(shè)計,或雙輸入電源但不能實現(xiàn)無擾動切換,或雙輸入電源但至弱電的變換裝置共用,一旦失電則其“開機令”自保持返回,使被控動力設(shè)備停運;

⑵在動力電源消失控制裝置在發(fā)出故障報警的同時閉鎖了動力設(shè)備的運行,以致在動力電源恢復后不能自動啟動,除非人為現(xiàn)場恢復故障。

例如,ALSTOM機組水導瓦采用外循環(huán)油泵冷卻,油泵控制裝置采用雙交流輸入、單220V/48V變換裝置,2003年9月9日在進行廠用電倒換時,6號機組水導瓦循環(huán)油泵控制電源220V/48V變換裝置強電側(cè)開關(guān)受沖擊跳閘,油泵“開機令”自保持返回,油泵停運,造成水導瓦過熱燒損,機組停機。

2.4水機保護、控制邏輯缺陷造成強迫停機

水機保護、控制邏輯缺陷主要表現(xiàn)在:

⑴按無人值班設(shè)計,停機條件過多,對設(shè)備故障的邏輯判斷不充分,也未給運行人員進一步判斷故障留下余地;

⑵利用溫度、液位、壓力等非電量停機的控制邏輯未考慮閉鎖或足夠的延時,而非電量極易波動,傳感器易損壞;

⑶出于保護設(shè)備的理念,在動力電源消失使控制裝置在發(fā)出故障報警的同時閉鎖了動力設(shè)備的運行,以致在動力電源恢復后不能自動啟動,造成停機。

3提高三峽機組運行可靠性的措施

為提高三峽機組運行的可靠性,中國三峽總公司和三峽電廠采取了一系列的組織措施和技術(shù)措施。三峽總公司加強了設(shè)備制造監(jiān)理、出廠驗收、安裝調(diào)試質(zhì)量的控制,在安裝單位和三峽電廠同時開展“首穩(wěn)百日”活動。三峽電廠先后提出了10個方面共計60余條反事故技術(shù)改進措施,相繼對投產(chǎn)機組上進行整改。對后續(xù)投產(chǎn)的機組,三峽總公司組織安裝單位將整改項目落實到安裝調(diào)試過程中,并要求三峽電廠對這些整改項目進行測試驗收。

所采取的主要技術(shù)措施可歸納為如下3大類。

3.1完善輔助系統(tǒng)在電源控制、切換、監(jiān)視等方面的功能

⑴修改純水系統(tǒng)的PLC程序,滿足運行泵失電后,備用泵自啟動的要求,并對雙泵切換延時及全停定值修改;

⑵對純水系統(tǒng)增加電源監(jiān)視繼電器,失電報警;修改PLC程序,使之保持開機令,在電源恢復時自啟動水泵;

⑶修改純水系統(tǒng)PLC程序,使掉電時恢復馬達的Y型接線,防止來電時三角形啟動;

⑷對純水系統(tǒng)加裝軟啟動器;

⑸修改油泵控制PLC程序,使電源失電再恢復后自啟動油泵;

⑹將VGS推導外循環(huán)油泵控制PLC電源保險改為空氣開關(guān),并增加一路直流220V電源,將原兩路交流電源改成雙直流同時供電;

⑺將VGS水導外循環(huán)油泵控制電源由單直流改為交流+直流供電(原設(shè)計由單直流220V供電,無PLC,24V弱電控制);

⑻將ALSTOM水導外循環(huán)油泵控制48V電源裝置雙重化,取消變壓器低壓側(cè)開關(guān),增大高壓側(cè)開關(guān)跳閘定值;

⑼將ALSTOM水導外循環(huán)油泵控制開機令繼電器改RS繼電器,防止雙交流切換時開機令復歸;

⑽將VGS高壓油泵控制由雙交流切換供電改為交流+直流同時供電,保證交流失電恢復后泵自啟動;

⑾主變冷卻器電源倒換定值修改:失壓由90%改為85%,時間為1.5秒;

⑿電源監(jiān)視繼電器換型(原型式繼電器易燒),包括VGS機組射流泵、濾水器、減壓閥現(xiàn)地控制盤,ALSTOM機組射流泵、減壓閥、濾水器、大軸密封、水導油泵、頂蓋排水現(xiàn)地控制盤。

3.2提高廠用電的可靠性

在機組運行方式安排上,優(yōu)先安排帶有廠用變壓器的機組運行,在2號機上增設(shè)一組廠用變壓器,將機組供電作為廠用電的主供電源,將壩區(qū)施工電源作為備用電源,同時改善外來電源的運行環(huán)境,提高抗雷擊能力,優(yōu)化10kV、400V廠用電備自投參數(shù)。

3.3完善機組保護和控制邏輯提高系統(tǒng)可靠性

⑴對純水系統(tǒng)的PLC程序進行修改,在泵啟動、停泵時分別閉鎖“純水系統(tǒng)大泄漏”信號45”和35”,并在監(jiān)控系統(tǒng)中將“純水系統(tǒng)大泄漏”信號延時10”作用于停機;

⑵簡化調(diào)速器開機自保持回路,取消調(diào)速器機柜上緊急停機按鈕至調(diào)速器的回路,用其開接點啟動常規(guī)緊急停機;對自保持閉接點進行雙重化處理;對調(diào)速器開機自保持回路整頓加固,48V電源環(huán)接;

⑶在監(jiān)控系統(tǒng)中增加調(diào)速器開機自保持繼電器失電啟動快速停機流程,防止有功進相運行;

⑷將“油壓裝置機械大故障”停機功能改為報警,僅取工作壓力、壓油罐油位開關(guān)量、模擬量為停機判據(jù);

⑸完善ALSTOM水導油位低停機保護,增加一個液位計,開關(guān)量與模擬量并用;增加ALSTOM水導油泵全停延時停機保護;

⑹取消VGS水導油流量低停泵功能,改為報警;在監(jiān)控系統(tǒng)中增加遠方故障復位,以便能自動或遠方人工再啟動;

⑺主變“冷卻器全停“改立即停機為延時2秒停機,主變PLC中,油泵全停延時2分鐘停機,水停15分鐘停機;

⑻閘門下滑事故位停機出口增加模擬量>90%閉鎖,延時10秒出口;

⑼剪斷銷信號改直接出口落門停機為105%過速閉鎖落門停機;

⑽水封溫度保護出口加流量閉鎖(定值每小時10立方米);

⑾增加LCUI/O自檢,防止LCUI/O失電或故障時誤判被監(jiān)視的調(diào)速、勵磁、保護等裝置電源全停而啟動緊急停機;

⑿增加機組逆功率保護(5%,30”),發(fā)電機過電壓保護雙重化;

⒀優(yōu)化溫度保護:所有瓦溫保護(推力、上導、下導、水導)全部由緊急停機改為快速停機,防止緊急停機在解列后機組過速時瓦溫進一步升高;所有瓦溫常規(guī)保護(推力、上導、下導、水導)測溫模塊增加斷線、斷電閉鎖功能;

⒁將推力瓦溫由單點停機改為分組兩點停機,以防止測溫故障;上導、下導、水導瓦溫保護維持單點停機;

⒂操作員站增加對純水系統(tǒng)、推導外循環(huán)泵、水導外循環(huán)泵、主變冷卻器、大軸密封水泵、高壓油泵、壓油泵裝置的運行監(jiān)視畫面,增加遠方故障復位和手動再啟動功能。

4結(jié)論

(1)由于三峽機組單機容量大,輔助系統(tǒng)多,技術(shù)復雜,因此在投產(chǎn)初期因輔助系統(tǒng)故障造成了多次強迫停運,一度機組運行可靠性較低。但是三峽機組主機運行安全穩(wěn)定,未發(fā)生因主機故障引起的強迫停運。實踐證明,為提高三峽機組運行可靠性所采取的一系列針對性的措施實施以后,機組運行的可靠性得到了明顯提高;

(2)進口設(shè)備對供電電源的適應性考慮不足,在一路電源消失其自動切換功能、在全部短時消失又迅速恢復時其自恢復功能不完善,因此必須對機組用電的可靠性給與足夠的重視,同時應該在設(shè)備采購合同中對供電電源的適應性做出明確的規(guī)定;

(3)新電廠在投產(chǎn)時由于廠用電系統(tǒng)并未完全形成,必須采取有效措施提高外供電源的可靠性;

(4)由于國內(nèi)外水機保護理念的不同,導致進口設(shè)備的停機條件多,閉鎖不完善,容錯能力差,因此,在進行設(shè)計集成時必須嚴格審查各子系統(tǒng)的控制、保護、閉鎖邏輯,確保各種停機條件的充分、必要和可靠。