高壓柜運轉車結構分析論文

時間:2022-06-22 09:58:00

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高壓柜運轉車結構分析論文

摘要:當前,國內市場的10KV配電系統的高壓開關柜,其結構形式逐步從落地手車式發展為中置手車式。對于這一行業的技術人員來說,較多關注開關柜的結構、電氣性能、開關的使用可靠性等。通過長期的技術實踐發現,生產廠家對中置手車式開關柜的一個重要輔件——運轉車的設計重視不夠,運轉車的結構設計不合理,操作性能不好,有些會導致斷路器手車的底盤車變形,使開關柜無法正常工作。

關鍵詞:高壓柜轉車結構設計

1前言

當前,國內市場的10KV配電系統的高壓開關柜,其結構形式逐步從落地手車式發展為中置手車式。對于這一行業的技術人員來說,較多關注開關柜的結構、電氣性能、開關的使用可靠性等。通過長期的技術實踐發現,生產廠家對中置手車式開關柜的一個重要輔件——運轉車的設計重視不夠,運轉車的結構設計不合理,操作性能不好,有些會導致斷路器手車的底盤車變形,使開關柜無法正常工作。

下面,就當前市場上主流中置柜運轉車的結構特點及優缺點加以分析,并對改進方法進行初步探討。

2當前主流運轉車的結構特點及性能對比

2.1運轉車的功能

運轉車是中置手車式高壓柜的一個重要附件,它的主要作用是在開關柜安裝調試及運行檢修時,作為將斷路器手車移出柜外的載體。在安裝調試階段,對運轉車的使用尤為頻繁。

對運轉車功能的基本要求:一是要易于實現運轉車導軌與開關柜內斷路器手車的對接;二是要求兩者間連接的可靠,人力推拉斷路器手車時,兩者應緊密連接,不可脫離,否則,斷路器手車容易跌落,造成設備損壞或對操作人員造成傷害。

2.2當前常規運轉車的主要結構形式及優缺點

2.2.1主要結構型式

經了解,中置手車式高壓柜的運轉車,主要基本類型有兩種:螺桿式結構和掛鉤式結構。

螺桿式結構,主要體現在:(1)通過螺桿實現運轉車與柜體的連接;(2)通過螺桿傳動,實現斷路器手車從柜體內進出;(3)斷路器手車在運轉車上的升降由螺桿裝置驅動。這種結構的代表是西門子公司中置柜的運轉車。

掛鉤式結構,主要體現在:(1)通過掛鉤和導向桿實現運轉車與柜體的連接;(2)通過調節手輪,實現運轉車導軌面與柜體內導軌面一致性的調整;(3)掛鉤式運轉車沒有提升機構,需靠人力將斷路器手車放置在運轉車或柜內,再通過運轉車實現斷路器手車的進出。這種結構的代表是ABB公司中置柜的運轉車。

2.2.2優缺點比較

相對于掛鉤式運轉車,螺桿式運轉車提供了比較完善的使用功能。但國內生產廠家選用螺桿式運轉車并不普遍,主要原因是螺桿式運轉車結構比較復雜,機加工零件較多,生產成本高,同時,與開關柜配套的運轉車所需數量較少,許多廠家并沒有在運轉車上投入更多的設計,重視不夠。

掛鉤式運轉車在功能上雖然不及螺桿式,但因其結構簡單,易于加工制造,成本低廉,得到了生產廠家的廣泛選用。但是,通過現場實踐及對掛鉤式運轉車的設計分析,發現目前常規掛鉤式運轉車均存在一定的缺陷,這種缺陷會對斷路器手車造成潛在的損害,增加維護工作量,甚至會引起非正常停電時間的延長。下面,對當前主流掛鉤式運轉車的缺陷進行了初步的分析,并給出了一種可行的改進方法,

3常規掛鉤式運轉車結構分析

3.1掛鉤式運轉車的兩種常規結構

如圖1、2所示,此種結構常見于由敷鋁鋅板加工組合而成的中置柜,柜內生產廠家大多與ABB公司生產的ZS系列中置柜結構相類似,可安裝VD4系列或VS1系列真空斷路器手車。

從圖中可以看出,這類運轉車存在下列缺點:

(1)運轉車上的兩個導向桿只起導向作用,不受力。也就是說,運轉車與開關柜體間僅靠掛鉤一個點連接在一起。現場操作人員普遍反映這種結構安全性不高,在推進推出手車時,要靠操作人員大力頂推運轉車,以防運轉車與柜體脫離。

(2)為了使掛鉤順利插入柜體內,在設計上,必須留有一定的間隙,以方便操作。在推拉斷路器手車時,間隙反映在運轉車導軌與柜體導軌之間。

(3)經長期使用后,在撞擊力作用下,柜體上與掛鉤連接處,以及運轉車上的掛鉤軸會變形,這種變形導致了兩導軌間的間隙進一步擴大。間隙越大,撞擊力越大,兩者間形成惡性循環,最后導致運轉車不能使用,或嚴重影響運轉車使用安全。

如圖3所示,此種結構常見于柜體由型鋼與金屬板件組裝而成的中置柜。這類柜體也可安裝VD4系列或VS1系列真空斷路器手車。

從圖中可以看出,這種結構雖然可以消除兩導軌間水平間隙,但是在設計上卻存在一個垂直高度差,它導致了更大的撞擊力。同時,在使用時如不仔細調整,會使垂直高度差變得更大。從使用效果來看,這種結構同前者比,操作性及安全性更差。

3.2運轉車結構對實際使用的影響

經現場調查和分析對比,發現運轉車的結構對中置柜操作性能的影響是漸進的,并且影響巨大。其主要表現在兩個方面:

(1)對操作性和使用的安全性的影響:這種影響在產品交付的前期影響并不顯著,隨著時間的推移,影響越來越明顯,運轉車的操作性和使用的安全性大大降低。

(2)對斷路器手車的影響:這種影響主要是撞擊力造成的,撞擊力導致斷路器手車車輪變形。在安裝及現場調試階段,對斷路器手車的推拉操作次數最多,車輪的變形往往是在這一階段出現的。車輪變形導致手車推拉困難,有時會將斷路器手車卡死在運轉車或柜體導軌內。如果是在例行停電維修時出現此種故障,必然會延長停電時間,形成不能按時供電的事故。統計發現,在產品投運前,約有10%~20%的手車輪存在不同程度的變形,每個工程中約有一、二臺變形較大影響正常操作,需維修處理。

4一種可行的結構設計改進方法

針對上文所述運轉車存在的問題,設計了一種改進方案,如圖4所示,這種方案著重解決了上文所述掛鉤式運轉車存在的各種缺陷,主要表現在以下幾個方面:

(1)消除柜體導軌與運轉車導軌之間的間隙,避免產生撞擊力,在結構上,確保當運轉車靠緊柜體時,運轉車導軌與柜體導軌可靠接觸,基本無間隙。

(2)特別設計了鎖定裝置:如圖4所示,利用磨擦自鎖原理,通過一個特別設計的凸輪裝置,可以實現運轉車的鎖定。其工作方式為:凸輪未鎖定前,在彈簧作用下掛鉤與柜體接觸面間有一定的操作間隙,可以使運轉車的掛鉤順利插入并鉤住柜體。逆時針轉動凸輪,消除操作間隙,將運轉車與柜體可靠鎖定,在推拉斷路器手車時,無需再靠人力頂住運轉車,操作的可靠性得以提升。同時,為保證掛鉤轉軸不因受力變形,將掛鉤轉軸處改為腰形孔,鎖定前,彈簧將掛鉤向前拉,保證了掛鉤與柜體的正常操作間隙。

(3)操作間隙的調整:經過一段時間的使用后,掛鉤及凸輪會磨損,間隙增大,會降低鎖緊力,針對可能出現的這種情況,在凸輪與運轉車之間,增設了調整墊。調整墊可以作為配件,由用戶根據需要自行添加。

5結論

(1)改進成本:如上所述,與原結構相比,改進后并沒有增加太多的零件,新增成本相對于開關柜而言,可以忽略不計。另外,還可對已出廠的運轉車進行改造,提高運轉車操作的可靠性。

(2)改進效果及用戶的反映:將改進后運轉車交用戶試用后,得到了用戶的肯定,他們認為,在操作的可靠性、安全性、操作的簡便程度以及對斷路器手車的保護等各方面,均比原結構有較大的提升。