循環(huán)氫系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)研究
時(shí)間:2022-08-30 09:54:59
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本文工藝設(shè)計(jì)的煤焦油加氫裝置(進(jìn)料規(guī)模62.5t/h)的原料是經(jīng)過(guò)脫渣、脫鹽、脫水、脫金屬等預(yù)處理后的中低溫煤焦油全餾分油(規(guī)格見(jiàn)表1),采用固定床兩段加氫處理工藝,在高溫、高壓和臨氫條件下,經(jīng)過(guò)加氫精制和加氫改質(zhì)技術(shù),將煤焦油所含的金屬雜質(zhì)、灰分和S、N、O等雜原子脫除,生產(chǎn)附加值較高的石腦油和柴油等主要產(chǎn)品。來(lái)自三相(油、氣、水)精制和改質(zhì)冷高壓分離系統(tǒng)的循環(huán)氫經(jīng)混合后經(jīng)壓縮機(jī)升壓至17.1MPa,一部分循環(huán)氫作為控制反應(yīng)床層溫度的冷氫。另一部分循環(huán)氫與補(bǔ)充的新氫混合,經(jīng)換熱升溫后作為反應(yīng)循環(huán)氫送至反應(yīng)系統(tǒng)。循環(huán)氫緩沖罐出口管線設(shè)有流量控制的放空系統(tǒng),用于去除反應(yīng)副產(chǎn)的不凝性輕組分,以保證循環(huán)氫濃度。反應(yīng)的催化劑是由撫順石油化工研究院研制生產(chǎn)的煤焦油加氫催化劑。
1氫耗
根據(jù)文獻(xiàn),計(jì)算氫耗可分為化學(xué)氫耗、溶解氫耗、泄漏氫耗和排放氫耗。化學(xué)氫耗:加氫精制反應(yīng)的化學(xué)氫耗為[10-11]烯烴加氫飽和、加氫脫硫、加氫脫氮、加氫脫氧。加氫改質(zhì)的化學(xué)氫耗目的是使得未轉(zhuǎn)化油進(jìn)一步裂化成改質(zhì)輕組分,提高輕油收率。遵從催化劑研究廠家提供的數(shù)據(jù),裝置的總化學(xué)氫耗取原料量的7%~7.7%。工藝設(shè)計(jì)時(shí)取最大值,化學(xué)氫耗為52500Nm3/h。溶解氫耗:溶解氫耗是在高壓下溶于油中的氣體在減壓時(shí)排出,這部分氫耗與高壓分離器的操作壓力、溫度和生成油的性質(zhì)、氣體的溶解度有關(guān)。近似估算,取10Nm3/m3原料油,溶解氫耗設(shè)定為680Nm3/h。泄漏氫耗:管道或高壓設(shè)備的法蘭連接處及循環(huán)氫壓縮機(jī)運(yùn)動(dòng)部位等設(shè)備漏損,取1~15Nm3/m3原料油。工藝設(shè)計(jì)時(shí)取最大值,裝置泄漏氫耗為1020Nm3/h。排放氫耗:為維持循環(huán)氫濃度而排放出一部分循環(huán)氫,可取5~10Nm3/m3原料油。工藝設(shè)計(jì)時(shí)取最大值,裝置排放氫耗為680Nm3/h。上述項(xiàng)加和,裝置工藝設(shè)計(jì)總氫耗設(shè)定為54880Nm3/h,該氫耗需要新氫來(lái)補(bǔ)充。
2循環(huán)氫出口壓力
循環(huán)氫緩沖罐的出口壓力為整個(gè)反應(yīng)系統(tǒng)的壓力控制點(diǎn),壓縮機(jī)的出口壓力應(yīng)滿足加氫精制和加氫改質(zhì)反應(yīng)器所需的最大壓力,考慮到壓縮機(jī)出口到反應(yīng)器入口的管道、閥門閥件、儀表等的壓力損失,出口壓力工藝設(shè)計(jì)設(shè)置為17.10MPa。
3結(jié)果與討論
裝置已建成并處于運(yùn)行初期。反應(yīng)器及循環(huán)氫壓縮機(jī)的工藝設(shè)計(jì)參數(shù)和現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行(運(yùn)行2個(gè)月)參數(shù)見(jiàn)表2。由表2可知,裝置運(yùn)轉(zhuǎn)初期時(shí),加氫精制反應(yīng)器和加氫改質(zhì)反應(yīng)器的操作溫度和操作壓力均比工藝設(shè)計(jì)值略低,這主要是催化劑在運(yùn)轉(zhuǎn)初期時(shí)活性較好,反應(yīng)溫度適當(dāng)?shù)鸵恍5窃谶\(yùn)轉(zhuǎn)后期,由于催化劑表面積碳增加,催化劑活性下降,為了保持一定的加氫深度,反應(yīng)溫度就要逐步提高一些。加氫精制和加氫改質(zhì)是一個(gè)大量放熱的反應(yīng)過(guò)程。反應(yīng)溫度增加則反應(yīng)速度加快,釋放出來(lái)的反應(yīng)熱也相應(yīng)增加,因此,在各床層注入冷氫來(lái)控制催化劑床層溫度,以保護(hù)催化劑。反應(yīng)壓力的實(shí)際因素是氫分壓。氫分壓提高,可促進(jìn)加氫精制與改質(zhì)反應(yīng)的進(jìn)行,減少結(jié)焦,保持催化劑活化,提高催化劑的穩(wěn)定性。研究表明,反應(yīng)壓力在12~14MPa增加時(shí),產(chǎn)品的密度、硫含量、氮含量和殘?zhí)己拷档洼^快,轉(zhuǎn)化率較高,但是隨著反應(yīng)壓力繼續(xù)升高,數(shù)據(jù)變化不明顯。裝置的工藝設(shè)計(jì)和初期運(yùn)行的反應(yīng)壓力不同(均大于14MPa),對(duì)加氫產(chǎn)物的分布影響不大。運(yùn)轉(zhuǎn)初期時(shí),催化劑活性較好,床層壓降較小,所需反應(yīng)器入口壓力可低些,因此壓縮機(jī)出口壓力較低,氫分壓就較低,補(bǔ)充的新氫消耗為48000Nm3/h,與裝置的工藝設(shè)計(jì)值相比較,誤差14%。運(yùn)轉(zhuǎn)后期時(shí),由于催化劑表面積碳增加,催化劑活性下降,床層壓降較大,反應(yīng)器入口壓力增大,壓縮機(jī)出口壓力升高,氫分壓升高,所需的新氫量將升高。工藝設(shè)計(jì)時(shí),反應(yīng)器和壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)參數(shù)是根據(jù)催化劑廠家提供的運(yùn)轉(zhuǎn)初、末期等不同工況提供的實(shí)驗(yàn)參數(shù),同時(shí),考慮不同運(yùn)行時(shí)期催化劑的活性和反應(yīng)器床層壓降等,反應(yīng)器的操作壓力、循環(huán)氫壓縮機(jī)出口壓力、新氫壓縮機(jī)的流量應(yīng)設(shè)置的略高。根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、產(chǎn)品方案、工藝參數(shù)以及業(yè)主傾向等,可以選用精制加氫反應(yīng)和改質(zhì)加氫反應(yīng)各用一套循環(huán)氫系統(tǒng)(兩套循環(huán)氫系統(tǒng)),也可以共用一套循環(huán)氫系統(tǒng)。根據(jù)裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)進(jìn)出口壓力、壓比、流量、以及以往項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn),當(dāng)采用兩套循環(huán)氫系統(tǒng)時(shí),精制反應(yīng)系統(tǒng)和改質(zhì)反應(yīng)系統(tǒng)的各控制參數(shù)相對(duì)獨(dú)立,精制循環(huán)氫壓縮機(jī)和改質(zhì)循環(huán)氫壓縮機(jī)需選擇回流調(diào)節(jié)控制的往復(fù)式壓縮機(jī)各2臺(tái)(1開(kāi)1備),按市場(chǎng)價(jià)格,每臺(tái)壓縮機(jī)約為300萬(wàn)元,兩套循環(huán)氫系統(tǒng)成本約為1200萬(wàn)元。裝置采用一套循環(huán)氫系統(tǒng),由于改質(zhì)分離系統(tǒng)的循環(huán)氫壓力為15.8MPa,在改質(zhì)分離系統(tǒng)至循環(huán)氫緩沖罐的進(jìn)口管線上設(shè)置調(diào)節(jié)閥降壓至與精制循環(huán)氫壓力相同,保證壓力均衡。循環(huán)氫壓縮機(jī)可選擇采用變頻和防喘振回流系統(tǒng)控制的1臺(tái)離心式壓縮機(jī)就能夠滿足工藝設(shè)計(jì)的要求,市場(chǎng)價(jià)格約為750萬(wàn)。壓縮機(jī)系統(tǒng)設(shè)備成本可節(jié)約37.5%。
4結(jié)論
工藝設(shè)計(jì)時(shí),反應(yīng)器和壓縮機(jī)的各工藝參數(shù)需要考慮催化劑運(yùn)轉(zhuǎn)初、末期等的不同工況,設(shè)計(jì)值應(yīng)涵蓋實(shí)際運(yùn)行可能出現(xiàn)的所有工況。裝置初期運(yùn)行時(shí),得到的實(shí)際耗氫數(shù)據(jù)與工藝模擬計(jì)算得到的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,誤差在14%。壓縮機(jī)出口壓力能夠滿足加氫精制反應(yīng)和加氫改質(zhì)反應(yīng)所需得操作壓力。相比兩套循環(huán)氫系統(tǒng),裝置運(yùn)用一套壓縮機(jī)系統(tǒng)時(shí),壓縮機(jī)設(shè)備成本節(jié)省37.5%。工藝設(shè)計(jì)是從設(shè)計(jì)角度出發(fā),考慮催化劑參數(shù)以及各種不同工況來(lái)設(shè)計(jì)循環(huán)氫系統(tǒng),需要后續(xù)工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行實(shí)踐驗(yàn)證,本文可以對(duì)類似煤焦油加氫裝置提供參考。
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作者:王艷梅 單位:福斯特惠勒(河北)工程設(shè)計(jì)有限公司上海分公司