循環流化床鍋爐設計的問題探討
時間:2022-08-13 04:10:47
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1石灰石爐前輸送管道
寧東項目石灰石系統爐前輸送是由母管通過分配器分成四個支路,從爐前穿過下二次風管進入爐膛的。由于各支路阻力不均,且各支路上未設置吹掃管,導致四個支路兩個堵塞嚴重,兩個磨損嚴重。由于石灰石具有較強的吸濕性,堵塞之后很容易板結,一旦板結很不好處理。在此建議在項目招標時,一定要對多個支路在不同輸送濃度下進行阻力計算,防止各支路阻力偏差過大,引起流量偏差,最后導致有的管道磨損過量、有的管道頻繁堵塞。有些CFB機組的石灰石系統,采取了從返料腿輸入的方式。無論采取哪種方式輸送,都需要控制各支路間的的流量偏差,盡可能減少彎頭的設計,以便減小阻力。當然,在支路上設置吹掃管也是很有必要的。
2尾部豎井省煤器前煙氣調節擋板變形
寧東項目煙氣調節擋板鋼架在結構設計和材質選型上存在一些問題。首先材質選型上,煙氣調節擋板鋼架用的是15CrMo,而省煤器吊桿鋼架用的是12Cr1MoV,材質不一致。而且根據火電廠金屬選用導則所述,15CrMo鋼在500℃以上,會發生珠光體球化的問題,而本項目煙風調節擋板處的煙氣實測溫度達到了605℃;其次其鋼架的結構設計,是平面田字形結構,未考慮中部十字鋼梁的自重沉降和高溫環境強度下下降問題。最終中部十字鋼梁沉降達300mm以上,所有葉片嚴重變形,投產3個月后擋板就完全失去了作用。因此以后煙氣調節擋板設計和選材上應結合實際情況設計。
3給煤口密封板變形,給煤口、下二次風口穿墻管變形
寧東項目給煤口上部水冷壁密封板變形較嚴重,致使此處可塑料拱起、脫落。給煤口、下二次風穿墻管變形很嚴重,它對可塑料的擠壓導致了口部可塑料的裂縫、磨損及脫落,最終發生了水冷壁爆管事故。實際上廣東寶麗華在這個問題的處理上走在了前面,處理的很好。寶麗華采取的處理措施是將給煤口、下二次風口穿墻管換成了不銹鋼鑄鋼管,厚度在20-30mm,同時在下二次風口口部四周設置了可塑料凸臺,有效解決了可塑料過量磨損和局部脫落的問題,且給煤口管磨損嚴重可以進行堆焊,減少了檢修工作量。其中給煤口上部水冷壁的密封板,采取用鋼筋加固鋼板條且留好膨脹間隙的辦法,即可有效解決可塑料拱起問題。東鍋調研后對其處理方式也給予了充分地肯定,希望在其它項目上加以推廣。
4冷渣器
寧東項目的滾筒冷渣器存在的問題比較多,特別是運行中自流的問題,至今無法解決。根據現場運行情況,給大家提供一些建議,以減輕存在的問題。設備采購需要注意:(1)旋轉接頭采用軸承外置型式———內置式軸承很容易磨損;(2)進渣管膨脹節采用金屬波紋膨脹節,吸收膨脹量以1.5~2倍進行設計,若采用錐斗式膨脹節,噴渣的問題比較嚴重;(3)筒內進渣彎管的設計不合理,很容易偏斜,進而發生自流等問題,因此宜將膨脹節下方的管子設計成一體化的,以穿筒部位為膨脹死點,上下進行自由膨脹。設備檢修維護需要注意:(1)每天檢查擋輪、支撐輥和減速機輸出端齒輪的磨損情況,判斷筒體是否存在軸竄,若存在及時進行調整;(2)每周進行一次內部檢查,主要檢查出口芯軸是否泄漏,筒內進渣彎管是否歪斜變形,進口動靜密封環是否磨損。設備運行需要注意:在渣封形成條件不好的情況下,不在高負荷不可采用連續排渣,不適宜采用低床壓運行方式。冷渣器自流的原因是單一的,就是在進渣管形成不了渣封,而多次自流并強轉后,導致的其它問題是繁雜的。因此在冷渣器最初發生自流的時候,要以形成渣封為目標,從運行方式、設備安裝質量等進行詳盡分析,盡可能減少自流次數和加強設備檢查維護。
5落煤管過量磨損
寧東項目落煤管的磨損周期為3~5個月,遠遠低于同類型機組一年左右的周期。針對此處過量磨損的現象,原因和改進措施大概有以下幾點:(1)材質不佳,選用復合耐磨鋼或新材質———陶瓷鋼;(2)煤的硬度較高,煤的粒徑可以控制小一些;(3)煤的落差大,設計上要控制落差;(4)播煤風、密封風流量大,第一次風量標定時要對這些風管進行標定,在不嚴重偏離設計值的基礎上根據煤質變化進行優化調整。由于落煤管處空間狹窄,頻繁進行管道貼補,工作量較大,而且涉及煤粉管道的安全文明生產管理,要求比較繁雜,因此在早期要關注落煤管磨損問題并采取應對措施,對設備管理是有較大益處的。1.7給煤機寧東項目給煤機平臺標高和鍋爐鋼架設計有沖突,最終跨度17米的給煤機形成8°的上仰角,出口比入口高2.5m。這種設計上的配合缺陷,對給煤機的運行造成了較大影響:(1)皮帶電機出力不夠,只能更換出力更大的;(2)皮帶頻繁打滑,經常緊皮帶。
本文作者:陳文杰黎吉云工作單位:中材節能股份有限公司
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